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202212期汽車與駕駛維修(維修版)beta

發(fā)布時間:2023-5-25 | 雜志分類:其他
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202212期汽車與駕駛維修(維修版)beta

目次《汽車與駕駛維修》雜志?月刊?1992 年創(chuàng)刊2022.12?總第 545 期?每月 10 日出版新媒體平臺汽車與駕駛維修傳媒 · 新媒體矩陣評選平臺中國汽車金扳手獎、金選獎評選 中國汽車金心獎評選中國汽車客戶生態(tài)高峰論壇 中國汽保設備行業(yè)十佳評選鄭重聲明??本刊全部圖文均有著作權,汽車與駕駛維修雜志社保留所有權利。未經(jīng)本刊書面許可不得為任何目的、以任何形式或手段復制、翻印、傳播或其他任何方式使用本刊的任何圖文。 本刊承諾??雜志如有缺頁、錯頁或印刷質(zhì)量問題,請與本刊編輯部聯(lián)系調(diào)換,聯(lián)系人田春慶。(以下排名不分先后)網(wǎng)絡合作伙伴幫幫修車(抖音)專業(yè)實用的用車、修車知識修車幫 (APP)修車人的成長平臺 修車幫 ( 微信 )修車人的技術交流平臺修車學苑(抖音)來學苑,學修車中國汽車市場 ( 微信 )縱觀產(chǎn)業(yè),評說車壇懂車參謀 ( 微信 / 視頻 )您的選車、購車高參(010)64866840、64883484、64883773(010)64866842、64883515、64882627(010)64870803tougao@ads-media.cnwww.ads-media.cn北... [收起]
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重點推薦

上汽大眾途觀 X 為何突然無法起動

寶馬 X5 插電式混合動力車型為何無法電動行駛

企業(yè)新型學徒制試點實施對策與建議

某純電動汽車電動助力轉(zhuǎn)向調(diào)校及客觀測試

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2022.12?總第 545 期?¥20.00

ISSN 1004- 2830

CN 11 - 2984/U

第2頁

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目次

《汽車與駕駛維修》雜志?月刊?1992 年創(chuàng)刊

2022.12?總第 545 期?每月 10 日出版

新媒體平臺

汽車與駕駛維修傳媒 · 新媒體矩陣

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中國汽車金扳手獎、金選獎評選 中國汽車金心獎評選

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維修筆記│REPAIR NOTES

廣汽本田車系故障診斷筆記(33)

故障排除│TROUBLE CLEARING

東風日產(chǎn)奇駿車型故障3例

2021年產(chǎn)一汽奔騰B70起動后為何擋位無法切換

北京現(xiàn)代名圖轎車故障2例

學術│ACADEMIC

汽車發(fā)動機缸體起動機安裝面的加工質(zhì)量提升

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002

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011

第4頁

維修筆記

REPAIR NOTES

002 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

文 :嘉陽

廣汽本田車系故障診斷筆記

??維修人員在日常工作中,常會與一些新奇故障不期而遇。這些故障時而令人感到異常棘手,時而讓人興奮

不已,它們在考驗人的同時,也讓其技術水平得到提高。如果人們能養(yǎng)成一種習慣,及時記錄下故障的一些重

要信息,就能為今后的工作帶來極大便利。筆者結(jié)合自己工作中遇到的實際問題,通過對故障現(xiàn)象、特點和形

成機理的深入剖析,旨在總結(jié)出一些即符合本人特點,又能行之有效的診斷方法。筆者以為這不失為一條提高

技術的途徑,希望通過自己的這些切身體會來與大家分享汽車故障診斷的思路。

33

故障 66

關鍵詞 :右側(cè)碰撞傳感器、SRS

單元、校準

故障現(xiàn)象:一 輛 2020 年 產(chǎn)廣汽 本

田雅閣轎車,搭載 1. 5T 直噴 發(fā)動 機 和

C A 2 A 型 無 級 變 速 器 C V T, 行駛里程

5 181 km。用戶打電話反映儀表板上的

安全氣囊燈點亮,而且這已經(jīng)是近一個

多月發(fā)生的第 3 次。前 2 次都到店檢查過,

并且第 2 次到店后維修人員清除故障碼

后就恢復正?!,F(xiàn)在安全氣囊燈再次點

亮,用戶以自己家太遠而且工作太忙為

由,要求店里上門維修。

檢查分析 :查詢之前的維修記錄得

知,該車確實因為安全氣囊燈點亮來店

維修過 2 次(圖 283),用 HDS 檢測均是

出現(xiàn)故障碼“B0097-92——右側(cè)碰撞傳

感器(第二個)內(nèi)部故障”。當時維修人

員清除故障碼后多次試車,故障燈都不

再點亮。本次故障重現(xiàn)距上次約 1 個月。

本次 接車的維 修人 員與用戶溝通,

用戶表示所在地區(qū)沒有 4S 店,自費到周

邊修理廠檢測,檢測出故障碼為 B0097-

92,而且無法清除。用戶擔心安全氣囊系

統(tǒng)存在安全隱患,于是不敢再開車,并

強烈要求上門一次解決問題。

根據(jù)故障碼診斷流程(圖 284),首

先需要排除右側(cè)碰撞傳感器(第二個)線

束插接器接觸不良的可能性。因為用戶

那邊的修理廠不敢輕易動手,為避免浪

費大量人力物力到現(xiàn)場,維修人員通過

視頻教學的方式遠程指導用戶當?shù)氐木S

修人員插拔了右側(cè)碰撞傳感器(第二個)

的線束插接器,確認插接器連接正常。

根據(jù)用戶反饋以及對故障現(xiàn)象的確

認,該故障屬于間歇性故障。對于間歇

性故障,首先需要準確了解故障部件的

大致位置和功能。故障碼所指向的右側(cè)

碰撞傳感器(第二個)位于右后座椅側(cè)的

鋼板上(圖 285),其功能是檢測橫向車

輛的碰撞力度。當碰撞傳感器內(nèi)部的 G圖 285 右側(cè)碰撞傳感器(第二個)

圖 283 第 2 次安全氣囊燈點亮 圖 284 故障碼 B0097-92 的診斷流程

第5頁

維修筆記

REPAIR NOTES

003 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

作用力(沖擊力)傳感器檢測到碰撞時的

撞擊力超過了預設閥值,它會轉(zhuǎn)變?yōu)殡?/p>

子信號,這些信號可以將側(cè)面碰撞產(chǎn)生

的撞擊力輸入各側(cè)面碰撞傳感器和 SRS

單元中的側(cè)面碰撞 G- 傳感器。如果 SRS

單元內(nèi)的微處理器判斷側(cè)面碰撞傳感器

輸出的信號超過預設閾值,且 SRS 單元

內(nèi)的側(cè)碰撞 G- 傳感器輸出也超過預設閾

值時,從微處理器傳遞給觸動電路的動

作信號可展開側(cè)安全氣囊、側(cè)窗簾式氣

囊和座椅安全帶張緊器(圖 286)。

查 看 SRS 系 統(tǒng) 電 路 圖 可 知( 圖

287),右側(cè)碰撞傳感器(第二個)通過 2

條線(粉色和藍色)連接到 SRS 單元的

B44 號和 B45 號端子。由于是間歇性故

障,雖然懷疑有線束接觸不良的可能性,

但 從 B0097-92 的診斷 流程 來看,基 本

排除線路故障的可能性,重點應考慮右

側(cè)碰撞傳感器(第二個)和 SRS 單元故

障的可能性。這可以通過互倒可疑故障

零件的方法爭取重現(xiàn)故障,以達到縮小

故障范圍的目的。

確定維修思路后,維修人員帶上已知

良好的右側(cè)碰撞傳感器(第二個)和 SRS

單元到達與與用戶約定的地方。維修人員

起動發(fā)動機,確認安全氣囊燈處于一直點

圖 286 側(cè)安全氣囊和側(cè)窗簾式氣囊展開過程

圖 287 SRS 系統(tǒng)的電路圖(部分)

圖 288 左前碰撞傳感器位置

亮狀態(tài) ;用 HDS 檢測,確認存在故障碼

B0097-92 且無法清除。斷開蓄電池連接

線等待 3 min 以上,準備拆裝側(cè)面碰撞傳

感器(第二個)。該車側(cè)面碰撞傳感器有 4

個,布置位置如圖 288 所示。

將后排座椅側(cè)裝飾件撬開一個縫

隙,拆下右側(cè)碰撞傳感器(第二個)并

用攜帶來的已知良好的配件替換后(圖

289),安裝所有拆卸的部件,打開點火

開關,使用 HDS 檢測到故障碼依舊顯示

B0097-92 故障碼。由此排除右側(cè)碰撞傳

感器(第二個)內(nèi)部故障的可能性。

將車 輛點火 開關轉(zhuǎn)為 OFF(LOCK)

模式,斷開蓄電池連接線,等待 3 min

以上,拆下中央扶手箱,替換一個已知

第6頁

維修筆記

REPAIR NOTES

004 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

良 好 的 SRS 單 元( 圖 290)。 安 裝 所有

拆卸的部件后,起動發(fā)動機后發(fā)現(xiàn),雖

然儀表板上的安全氣囊燈熄滅了,但是

VSA 指示燈、VSA OFF 指示燈和胎壓監(jiān)

測系統(tǒng)指示燈卻同時點亮(圖 291)。到

此基本確認安全氣囊燈亮是由于 SRS 單

元內(nèi)部故障導致,確認已找到故障點。

故障排除 :更換 SRS 單元后,故障

碼 B0097-92 可以清除,但又檢測到新的

故障碼“B2848-54——車輛水平位置校

準未完成”。按照維修規(guī)范,用 HDS 校

準所有傳感器(記憶偏擺率 - 加速度中間

位置)后(圖 292),再進行行人碰撞傳

感器校準(圖 293)。完成后起動發(fā)動機,

儀表板上的多個指示燈不再點亮,恢復

正常。關閉發(fā)動機,將車輛點火開關轉(zhuǎn)

為 ON 模式,檢查并確認 SRS 指示燈點

亮約 6 s 然后熄滅。使用 HDS 的健康檢

圖 292 校準記憶偏擺率 - 加速度中間位置

圖 293 校準行人碰撞傳感器

圖 291 更換 SRS 單元后多個故障燈點亮 圖 294 SRS 單元更換操作規(guī)范

圖 290 更換 SRS 單元

圖 289 拆卸右側(cè)碰撞傳感器(第二個)

查功能檢測(檢查所有故障碼),未發(fā)現(xiàn)

任何故障碼,確認故障排除。后經(jīng)客戶

長期跟蹤用戶反饋,該故障不再出現(xiàn)。

回顧總結(jié):該車故 障碼為“B0097-

92——右側(cè)碰撞傳感器(第二個)內(nèi)部故

障”,而對于這種傳感器內(nèi)部故障的故障

碼,線束故障的可能性微乎其微。因為

如果是線路故障,那么線路就應該存在

異常的電阻值,這就需要以下條件 :線

路出現(xiàn)斷路,在斷路處又被某種帶阻值

的導體所連接。比如線束斷路后接觸到

非純凈的水、插接器進水腐蝕以及傳感

器搭鐵腐蝕接觸不良等情況下,會導致

線路存在異常的電阻值。

所以對于此類故障碼,只要線路或

部件附近沒有異常情況,基本可以排除

線路故障的可能性。這樣可以快速縮小

故障范圍,盡快進入部件互倒環(huán)節(jié)。

對于現(xiàn)在的新款車型,更換 SRS 單元

后,儀表板可能會亮起很多故障燈。這并

不是故障,而是 SRS 單元內(nèi)部集成功能

所對應的傳感器需要進行校準學習。比如

本案例中,更換 SRS 單元后需要進行記憶

偏擺率 - 加速度中間位置(所有傳感器校

準)學習和車輛水平位置校正(圖 294)。

(待續(xù))

第7頁

故障排除

TROUBLE CLEARING

005 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

文 :陳元欽

東風日產(chǎn)奇駿車型故障 3 例

故障 1

關鍵詞 :進氣可變正時執(zhí)行器

故障現(xiàn)象:一 輛 2022 年 產(chǎn) 東 風

日產(chǎn)奇駿運動型多功能車(SUV), 搭

載 1.5T 發(fā)動機和模擬 8 擋無級變速器

(CVT), 行駛里程 1 843 km。該車冷車

起動冒黑煙、儀表板上顯示“起停系統(tǒng)

錯誤”且發(fā)動機故障燈點亮而報修。

檢測分析 :據(jù)用戶反映, 該故障出

現(xiàn)與時間、地點以及天氣無關 ;無事故

履歷 ;每次都是先顯示“起停系統(tǒng)錯誤”

后 1 ~ 2 天才點亮發(fā)動機故障燈。而且

該車因為該問題在前一天到店檢查,接

車人員檢測到故障碼“P0300——多缸

失火”,因為是歷史故障碼,而且該車基

本屬于新車,因此維修人員將故障碼清

除后,建議用戶繼續(xù)使用觀察。

維修人員接車后起動發(fā)動機,發(fā)現(xiàn)

儀表板上發(fā)動機故障燈點亮,同時提示

“起停系統(tǒng)錯誤”(圖 1)。用故障診斷

儀檢測, 依然存在故障碼 P0300。查看

數(shù)據(jù)流讀取失火次數(shù) :1 缸 1 次 ;2 缸 0

次 ;3 缸 9 次 ;4 缸 10 次。根據(jù)故障現(xiàn)

象以及檢測到的故障碼,故障可能原因

有以下幾點。

(1)因火花塞或點火線圈故障導致

的點火不良。

(2)因燃油品質(zhì)問題、燃油壓力不

足等,導致噴油器堵塞或者噴油霧化不

好,引起燃燒不良。

(3)因進氣歧管漏氣、EGR 閥漏氣

或 EGR 閥的散熱器漏防凍液、碳罐電磁

閥漏氣以及制動真空助力器單向閥故障

等,導致發(fā)動機工作不良。

(4) 因為加裝電子設備引起發(fā)動

機 控 制 單 元 及 相 關 線 束 故 障, 進 氣 可

變正時控制單元或進氣可變正時執(zhí)行

器故障等。

(5) 發(fā)動機正時故障造成的缸壓

不足。

按照上述分析, 拆下火花塞、點火

線圈和噴油器檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,缸壓

經(jīng)測量在正常范圍。經(jīng)用戶反饋,該車

一直在正規(guī)加油站加油,檢查油箱的存

油沒有異常。為了排除隱患,清洗噴油器、

節(jié)氣門和進氣道,更換了汽油后,多次

冷車起動發(fā)動機,依然出現(xiàn)排氣管冒黑

煙,并間歇性出現(xiàn)“起停系統(tǒng)錯誤”的

故障提示。

用正常同款車型的噴油器繼電器、

高壓油泵繼電器、高壓油泵、發(fā)動機控

制單元(ECM)、進氣可變正時控制單元、

進氣可變正時執(zhí)行器、進氣歧管總成、

進氣壓力傳感器、EGR 閥及炭罐電磁閥

等分別替換故障車相應的配件,故障依

舊。根據(jù)技術通報,曾有奇駿因為 EGR

閥泄漏防凍液進入進氣歧管,導致多缸

失火的故障。維修人員對 EGR 閥散熱器

加壓測試,無泄漏防凍液現(xiàn)象。檢查發(fā)

動機線束 F172 和 F173 搭鐵點及線束的

導通性均正常。

為了繼續(xù)確認故障點, 維修人員

又將其他所有可能與故障有關聯(lián)的部

件, 如點火線束、低壓油泵、空燃比

傳感器、空氣流量傳感器、曲軸位置

傳感器、曲軸箱通風閥、智能配電模

塊(IPDM)以及空氣濾清器等, 都與

正常車輛進行了替換試驗, 結(jié)果依然

沒有發(fā)現(xiàn)故障點。

難道之前的檢查中還有什么疏漏的

地 方?維 修 人 員 梳 理 之 前 的 檢 查 過 程,

結(jié)合維修資料發(fā)現(xiàn),該車搭載的是國六

發(fā)動機,與之前的國五發(fā)動機相比,增

加了 EGR 控制閥, 碳罐電磁閥的控制

也有所區(qū)別(增加了壓力傳感器)。另

外可變正時系統(tǒng)在進氣側(cè)改為了電機控

制。之前的檢查過程雖然對進氣可變正

時控制單元以及進氣正時執(zhí)行器做了替

換試驗,但是進氣可變正時執(zhí)行器電機

并沒有檢查。

思考到這里,維修人員駕駛故障車

輛行駛一段時間,待發(fā)動機熱機后停車

熄火,斷開進氣可變正時執(zhí)行器電機的

線束插接器。待發(fā)動機冷卻后再次起動,

故障未再現(xiàn)。與正常車輛對調(diào)進氣可變

正時執(zhí)行器電機,反復試車,故障沒有

出現(xiàn)。

故障排除 :更換進氣可變正時執(zhí)行

圖 1 儀表板上的故障提示 器電機,故障徹底排除。

第8頁

故障排除

TROUBLE CLEARING

006 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

故障 2

關鍵詞 :OBD 診斷接口、TCM

故障現(xiàn)象 :一輛 2017 年產(chǎn)東風日

產(chǎn)奇駿 SUV,搭載 2.0 L 發(fā)動機和模擬 7

擋 CVT,行駛里程 8.5 萬 km。該車因車

輛無法起動而報修。

檢查分析 :與用戶溝通得知, 該車

3 天前因為發(fā)動機艙線束被老鼠咬壞后

無法起動。在離家較近的一家修理廠修

復線束后,車輛可以正常起動行駛,但

第 2 天便無法起動,儀表板上多個故障

燈點亮(圖 2)。

關線束,無虛接和線路破損現(xiàn)象(圖 3)。

將點火開關置于 ON 擋, 用萬用表檢測

OBD 各個端子的電壓,其中,6 號端子

為 CAN H, 測 量 電 壓 為 1.39 V ;14 號

端子為 CAN L,測量電壓為 1.21 V。對

照維修資料發(fā)現(xiàn),這 2 個端子電壓異常。

檢查 CAN H 及 CAN L 相關線束, 一切

正常。

以起動。路試發(fā)現(xiàn), 車輛起步緩慢, 低

中速 抖 動, 但 很 難 達 到 80 km/h。 發(fā)

動 機 轉(zhuǎn) 速 比 較 高, 急 加 速 保 持 一 會 后

車 速 勉 強 能 達 到 80 km/h, 但 車 速 偶

爾也會突然快速上升??傮w試車感受,

類似動力不足問題, 又像變速器打滑。

用 故 障 診 斷 儀 檢 測, 所 有 系 統(tǒng) 都 沒 有

故障碼存儲。

與用戶溝通得知,上午用車一切正

常,中午車輛突然沒電無法起動。想辦

法搭電起動后,下午就發(fā)現(xiàn)難以加速的

問題,于是到店里檢修。

根據(jù)故障現(xiàn)象,維修人員分析故障

的可能原因有 :①蓄電池或充電系統(tǒng)故

障,例如蓄電池損壞或發(fā)電機充電異常

等 ;②點火系統(tǒng)故障,如火花塞燒蝕或

點火線圈損壞等 ;③進氣系統(tǒng)故障,如

進氣量不足,進氣或廢氣泄露 ;④燃油

系統(tǒng)故障,如燃油壓力不正確或噴油器

故障 ;⑤傳感器故障,如空燃比傳感器

或空氣流量傳感器問題 ;⑥發(fā)動機控制

單元故障 ;⑦變速器控制單元故障。

維修人員對車輛檢查,發(fā)現(xiàn)蓄電池

已經(jīng)老化損壞,需要更換 ;火花塞間隙

達到 1.35 mm,超過標準值 ;變速器油

也很臟。維修人員更換了蓄電池、火花塞

和變速器油后,故障依舊。對車輛做失速

試驗,結(jié)果發(fā)現(xiàn) D 擋時失速轉(zhuǎn)速為 2 150

r/min,R 擋 時 失 速 轉(zhuǎn) 速 為 2 113 r/min,

小于標準值(2 520 ~ 2 980 r/min)。由

此 推 斷 可 能 原 因 為 發(fā) 動 機 動 力 不 足,

變矩器或者單向離合器出現(xiàn)打滑故障

(圖 4)。由于變速器系統(tǒng)沒有故障碼,

不 敢 輕 易 下 定 論, 因 此 重 點 先 診 斷 發(fā)

動機系統(tǒng)。

對發(fā)動機進行功率平衡測試,每個

缸動力輸出均衡。監(jiān)控車輛運行中的數(shù)

圖 2 儀表板上多個故障燈點亮

圖 3 檢查 OBD 診斷接口

故障車被拖回店內(nèi)后,維修人員起

動車輛,起動機沒有反應。用故障診斷

儀檢測車輛,發(fā)現(xiàn)診斷儀無法進入系統(tǒng)。

根據(jù)故障現(xiàn)象,維修人員初步判斷故障

可能的原因有 :起動系統(tǒng)問題,如蓄電

池 或 起 動 機 故 障 ;CAN 系 統(tǒng) 問 題, 如

IPDM、ECM、車身控制單元(BCM)或

變速器控制單元(TCM) 等出現(xiàn)故障 ;

線束問題,CAN 線束或起動線束等出現(xiàn)

故障。

維修人員檢測蓄電池電壓及冷起動

電流(CCA 值), 均正常 ;檢查起動機,

常電為 12.60 V,正常 ;起動信號無電壓

輸出。直接給起動機供電,起動機可以

正常工作。

檢查 OBD 診斷接口各個端子及相

維修人員懷疑是 CAN 系統(tǒng)某個控制

單元出現(xiàn)問題, 于是采用排除法檢測。

分 別 斷 開 IPDM、ABS、ECM、BCM 以

及 TCM 的插接器, 同時測量 OBD 的 6

號和 14 號端子電壓。當斷開 TCM 時,6

號端子電壓變?yōu)?2.77 V,14 號端子電壓

變?yōu)?2.23 V,電壓恢復正常。檢查 TCM

的供電和搭鐵均正常,懷疑 TCM 本身有

問題。

故障排除 :更換 TCM 并做匹配后試

車,車輛順利起動,故障解決。

故障 3

關鍵詞 :空燃比傳感器、軟件

版本

故障現(xiàn)象 :一輛 2014 年產(chǎn)東風日

產(chǎn)奇駿 SUV,搭載 2.0 L 發(fā)動機和模擬 7

擋 CVT, 行駛里程 13.2 km。用戶到店

反映車輛行駛抖動并且加速無力,高速

無法超過 100 km/h。

檢查分析 :維修人員接車后試車,

起動發(fā)動機時感覺起動電壓不足,但可

第9頁

故障排除

TROUBLE CLEARING

007 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

據(jù)流,結(jié)果發(fā)現(xiàn)空氣流量數(shù)據(jù)、空燃比

數(shù)據(jù)等出現(xiàn)異常(圖 5)。從空燃比傳感

器電壓偏高的數(shù)據(jù)可以看出,發(fā)動機運

行過程中混合氣過濃,造成混合氣的不

完全燃燒,這是導致發(fā)動機動力下降的

重要原因。

由 于 數(shù) 據(jù) 流 中 燃 油 壓 力 過 高, 懷

疑燃油壓力調(diào)節(jié)器故障, 于是維修人

員 替 換 已 知 正 常 的 燃 油 泵 進 行 測 試,

故障依舊。隨后又根據(jù)數(shù)據(jù)流中的異

常數(shù)據(jù), 相繼替換了一個新的空氣流

圖 6 空燃比傳感器相關電路圖

圖 7 更換空燃比傳感器后數(shù)據(jù)依然異常

為 2.2 V 左右 ;持續(xù)不到 10 s 后空燃比

修正值又恢復到 75%,此時空燃比傳感

器電壓為 2.49 V(圖 7)。這種情況幾分

鐘變換一次。

此時,維修人員懷疑可能是發(fā)動機

控制單元內(nèi)部損壞導致控制程序出錯。

斷開發(fā)動機控制單元上的 3 個線束插接

器,檢查線束和端子都正常。由于之前

已經(jīng)更換了空燃比傳感器,如果再更換

發(fā)動機控制單元的話用戶不一定能接受。

抱著嘗試的心理查詢發(fā)動機控制單元是

否有可升級的軟件程序,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有可

以升級的版本信息。

故障排除 :將發(fā)動機控制單元的

軟件由現(xiàn)在的 23710-4BB6A 版本升

級 到 23710-4BB6E 版 本 后 試 車, 用

故障診斷儀查看數(shù)據(jù)流, 所有數(shù)據(jù)都

在正常范圍, 試車一切正常, 故障徹

底排除。

量計, 拆下噴油器清洗檢測, 故障現(xiàn)

象沒有改善。

是什么導致空燃比傳感器電壓異常

呢?根據(jù)空燃比傳感器相關電路圖(圖 6),

維修人員檢查空燃比傳感器 4 號端子的

供電,沒有異常,其他線路也無開路或

短路故障。拆下空燃比傳感器,測量傳

感器的電阻為 2.83 Ω,有些偏高,懷疑

空燃比傳感器已經(jīng)損壞。考慮到該傳感

器價格比較貴,于是先清洗后裝車測試,

故障依舊。斷開空燃比傳感器的線束插

接器,結(jié)果試車一切正常,這時可以判

斷空燃比傳感器已經(jīng)損壞。

由于空燃比傳感器沒現(xiàn)貨,用戶先

開車離開, 結(jié)果 20 min 后打電話到店

里,反映車輛行駛中突然熄火,熄火后

可 以 正 常 起 動, 但 沒 一 會 就 會 再 次 熄

火。故障更加嚴重,車輛沒法再開,于

是維修人員到現(xiàn)場救援,把空燃比傳感

圖 4 失速異常的可能原因

圖 5 檢測到異常的數(shù)據(jù)流

器線束插接器斷開,

起動后車輛能夠正

常行駛。與用戶溝

通 后, 維 修 人 員 將

車開回店內(nèi)。

新的空燃比傳

感 器 到 貨 后, 維 修

人 員 更 換 后 試 車,

卻發(fā)現(xiàn)并沒有解決

問 題。 這 時 發(fā) 動 機

不 會 自 動 熄 火, 用

故障診斷儀查看數(shù)

據(jù) 流, 空 燃 比 修 正

值 上 升 到 75%, 怠

速 偶 爾 抖 動。 空 燃

比修正值有時會跳

到 100%,此時空燃

比傳感器電壓顯示

第10頁

故障排除

TROUBLE CLEARING

008 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

文 :劉志遠

2021 年產(chǎn)一汽奔騰 B70 起動后為何擋位

無法切換

關鍵詞 :電子換擋控制器、電子

換擋執(zhí)行器、線性霍爾傳感器信號

故障現(xiàn)象 :一輛 2021 年產(chǎn)一汽

奔 騰 B70 轎 車, 搭 載 1.5T 發(fā) 動 機

和 7 擋濕式雙離合變速器 , 行駛里

程為 5 011 km。車主反映該車起動

后組合儀表上發(fā)動機、自動駐車指

示燈、車輛穩(wěn)定控制系統(tǒng)故障燈以

及 防 碰 撞 預 警 指 示 燈 點 亮, 并 且 無

法 進 行 擋 位 切 換, 換 擋 手 柄 一 直 顯

示 P 擋, 因而拖車進店維修。

檢查分析 :維修人員接車后起動發(fā)

動機,發(fā)現(xiàn)組合儀表上的確點亮多個故

障燈(圖 1)。踩下制動踏板進行擋位切

換時,換擋手柄可以正常操控,但是換

擋手柄擋位及組合儀表的擋位顯示一直

都是 P 擋。無法正常進行擋位切換,車

輛自然無法正常行駛。

與傳統(tǒng)機械式換擋系統(tǒng)在換擋形式和結(jié)

構原理等方面都存在很大的差別。其取

消了機械換擋拉索,換擋信號由電子換

擋 器 通 過 CAN 總 線 發(fā) 送 給 ACM,ACM

控制電子換擋執(zhí)行器完成擋位切換。

ACM 的主要作用有 :①判斷駕駛員

的目標擋位并控制換擋執(zhí)行器執(zhí)行規(guī)定

的換擋動作,并將執(zhí)行器位置反饋給變

速器控制單元(TCU);②接收電子換擋

執(zhí)行器反饋的擋位信號 ;③接收當前擋

位信號同時向電子換擋器發(fā)送接收到的

當前擋位信號,與電子換擋器 CAN 信號

通信 ;④向總線反饋電子換擋系統(tǒng)故障

診斷信號。

該車變速器的 P 擋采用機械棘輪駐

車方式。為實現(xiàn)線控換擋功能,需要在

變速器輸出軸上外置換擋執(zhí)行器,帶動

換擋輸出軸旋轉(zhuǎn)進行換擋。線控換擋系

統(tǒng)主要由換擋手柄、擋位蓋板總成、電

子換擋器總成,電子換擋器支架、換擋

執(zhí)行器總成、ACM 以及換擋執(zhí)行器支架

等部件組成。

根據(jù) ACM 引導性故障診斷測試計劃

提示,出現(xiàn)故障的可能原因有 :①電子

換擋執(zhí)行器內(nèi)部故障 ;②電子換擋執(zhí)行

器到 ACM 之間的線路問題 ;③ ACM 內(nèi)

部故障;④ ACM 的供電及搭鐵線路故障。

按照上述分析,維修人員根據(jù)電子

換擋系統(tǒng)電路圖(圖 2), 首先測量了

ACM 的供電及接地線路。經(jīng)測量,ACM

的 F24 插 接 器 B15 端 子 始 終 有 12.26 V

的電壓 ;F23 插接器的 A6 端子在點火開

關處于 ON 擋時有 12.07 V 電壓 ;F24 插

接器的 B16 號端子對搭鐵電阻為 0.7 Ω,

說明 ACM 的供電及搭鐵線路均正常。

接下來測量電子換擋執(zhí)行器與 ACM

之 間 的 線 束。分 別 測 量 ACM 的 F24 插

接器 B17、B18、B13、B10、B9 和 B14

圖 1 組合儀表故障燈照片

圖 2 電子換擋系統(tǒng)電路圖

維 修 人 員 用 故 障 診 斷 儀 檢 測, 在

電子換擋控制器(ACM)內(nèi)發(fā)現(xiàn)故障碼

“P194601—— 霍 爾 傳 感 器 相 互 校 驗 故

障”。該車裝配了電子換擋系統(tǒng),該系統(tǒng)

第11頁

故障排除

TROUBLE CLEARING

009 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

端子與電子換擋執(zhí)行器 F34 插接器的 1

號、2 號、3 號、4 號、5 號和 6 號端子

間 電 阻, 結(jié) 果 均 在 0.2 ~ 0.3 Ω, 在 標

準范圍(圖 3),說明電子換擋執(zhí)行器到

ACM 之間線束連接良好。

嘗試替換已知良好的電子換擋執(zhí)行

器(圖 4),故障依舊。按照維修引導計

劃,只有 ACM 沒有驗證了,但目前店內(nèi)

沒有可以替換的配件,維修陷入僵局階

段。由于該車屬于次新車,用戶反應比

較大,要求必須找到故障點。

維修人員重新整理思路, 結(jié)合電子

換擋系統(tǒng)的工作原理,決定通過直接測量

ACM 兩路霍爾傳感器數(shù)據(jù)的方法,來驗證

控 ACM 是否有問題。用故障診斷儀讀取

該車 ACM 的數(shù)據(jù)流,P 擋時線性霍爾位置

傳感器電壓 1 為 2.29 V 和 2.69 V(圖 5),

而正常車輛 P 擋時線性霍爾位置傳感器

電壓 1 為 4.01 V 和 0.98 V(圖 6)。

根據(jù) ACM 各端子含義可知,F(xiàn)24 插

接器的 B9 號端子為線性霍爾位置傳感器

2 的信號線,B10 端子為線性霍爾位置傳

圖 4 替換換擋執(zhí)行器

圖 6 正常車輛 ACM 數(shù)據(jù)流

圖 7 正常車輛線性霍爾位置傳感器 2 在 P 擋和非 P

擋時的信號電壓

圖 8 正常車輛線性霍爾位置傳感器 1 在 P 擋和非 P

擋時的線性電壓

圖 5 故障車輛 ACM 異常的數(shù)據(jù)流

圖 3 F23、F24 和 F34 插接器端子位置及端子含義

感器 1 的信號線。測量正常車輛線性霍爾

位置傳感器 2 的信號電壓,在 P 擋位置時

為 4.02 V,在非 P 擋位置時為 2.29 V(圖 7);

線性霍爾位置傳感器 1 的信號電壓在 P

擋位置時為 0.97 V, 在非 P 擋位置時為

2.69 V(圖 8)。

根 據(jù) ACM 的 作 用 可 知,ACM 在 判

斷駕駛員的目標擋位以及接收電子換擋

執(zhí)行器反饋的擋位信號,都是通過 2 個

霍爾位置傳感器之間信號電壓相互校驗

確定的。而故障車輛的線性霍爾位置傳

感器 1 與 2 在 P 擋或非 P 擋時電壓信

號固定為 2.29 V 和 2.69 V, 即在駕駛員

進行目標擋位切換時電壓信號無變化。

ACM 接收到反饋信號后,就會向總線反

饋電子換擋系統(tǒng)故障診斷信號,通過組

合儀表點亮故障燈。

由于之前的維修過程已經(jīng)排除電

子換擋執(zhí)行器本身、電子換擋執(zhí)行器與

ACM 之間線路以及 ACM 的供電和搭鐵

線路等問題,因此維修人員判斷是 ACM

內(nèi)部問題導致該車故障。

故障排除 :更換新的 ACM 后反復測

試,車輛故障沒有復現(xiàn),至此故障排除。

第12頁

故障排除

TROUBLE CLEARING

010 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

文 :劉志遠

北京現(xiàn)代名圖轎車故障 2 例

故障 1 :倒車雷達無故出現(xiàn)異常

關鍵詞 :倒車雷達、天窗密封、

漏水

故障現(xiàn)象 :一輛 2016 年產(chǎn)北京現(xiàn)

代名圖轎車,搭載 1.6T 發(fā)動機和 7 擋干

式雙離合變速器, 行駛里程 2.7 萬 km。

用戶反映倒車雷達出現(xiàn)異常,且故障時

不報警,儀表板有故障指示。

檢查分析 :維修人員接車后試車發(fā)

現(xiàn),反復換入倒擋也未出現(xiàn)用戶反映的

倒車系統(tǒng)故障。但從用戶提供的視頻看,

確實為雷達系統(tǒng)出現(xiàn)了問題(圖 1)。由

于故障無法重現(xiàn),維修人員建議用戶將

車放在店內(nèi)觀察幾天。

漏水的根源。最終發(fā)現(xiàn)天窗密封條處有

漏水痕跡(圖 2),懷疑該密封條老化導

致密封不嚴。

是來店檢修。

檢查分析 :與用戶溝通得知, 車輛

在行駛中突然出現(xiàn)無轉(zhuǎn)速顯示,但此時

發(fā)動機能正常行駛。車輛熄火無法立刻

起動,但放置半小時后能起動。該車未

加裝任何電器裝置。

維修人員用故障診斷儀檢測,各系

統(tǒng)無任何故障碼存儲。詢問用戶得知,

來店之前先去經(jīng)常做保養(yǎng)的路邊店檢修,

所有歷史故障碼以及與 ESP 系統(tǒng)相關的

故障碼都被刪除了。這一消息加大了該

車的診斷難度。

維修人員根據(jù)故障現(xiàn)象及維修經(jīng)

驗分析,ESP 故障燈點亮與轉(zhuǎn)速表丟失

轉(zhuǎn) 速 這 2 個 現(xiàn) 象 是 有 關 聯(lián) 的。轉(zhuǎn) 速 表

的轉(zhuǎn)速信息是由曲軸位置傳感器傳輸給

發(fā)動機控制單元,發(fā)動機控制單元通過

C-CAN 通訊傳輸給組合儀表,從而由轉(zhuǎn)

速表顯示對應的發(fā)動機轉(zhuǎn)速。為了防止

誤判,維修人員與用戶不斷試車,結(jié)果

(下轉(zhuǎn)第 14 頁)

圖 3 行駛中無轉(zhuǎn)速且 ESP 故障燈點亮

圖 1 儀表板提示倒車雷達系統(tǒng)故障

圖 2 天窗密封條老化漏水

維修人員偶爾發(fā)現(xiàn)車內(nèi)有漏水痕跡,

正好前幾天下過大雨,考慮故障會不會

與此有關。查看電路圖得知,該車倒車

雷達線束與地板線束關聯(lián),于是仔細查

看車內(nèi),結(jié)果在左側(cè)地板線束插接器內(nèi)

發(fā)現(xiàn)積水,該插接器正與雷達線束相連。

在檢查線束時由另外一位同事試車換倒

擋,此時倒車雷達出現(xiàn)異常,故障重現(xiàn)。

將雷達線束插接器內(nèi)的積水清除后

故障消失,但為了防止返修,必須找到

故障排除 :更換密封條后反復試車,

天窗密封條漏水現(xiàn)象消失。

回顧總結(jié) :對待偶發(fā)故障一定要多

觀察,多總結(jié)故障規(guī)律,如天氣或者維

修履歷, 這樣對故障排除非常有幫助。

最關鍵的是,該故障一定要找到漏水的

原因,否則肯定會造成返修。

故障 2 :車輛行駛中突然無轉(zhuǎn)速

顯示

關鍵詞 :轉(zhuǎn)速表、ESP 故障燈、

曲軸位置傳感器

故障現(xiàn)象 :一輛 2017 年產(chǎn)北京現(xiàn)代

名圖轎車,搭載 1.8 L 發(fā)動機和 6 擋手自

一體變速器,行駛里程 8.6 萬 km。用戶

反映車輛行駛中無轉(zhuǎn)速顯示,同時 ESP

故障燈點亮(圖 3)。發(fā)動機熄火后無法

起動,放置一段時間后能正常起動,于

第13頁

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ACADEMIC

011 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

汽車發(fā)動機缸體起動機安裝面的加工質(zhì)量提升

(上汽通用五菱汽車股份有限公司,柳州 545007)

黃藝勝、黃保全

摘要 :本文針對發(fā)動機缸體起動機安裝面的加工質(zhì)量問題,從加工工藝、加工刀具等多方面進行分析,確定缸體起動機安裝面粗銑加工余量過大、刀具減振棒擰緊力

矩不合格是導致加工質(zhì)量問題的主要原因。同時提出改善粗銑加工余量、重新調(diào)整所有刀具擰緊力矩的優(yōu)化方案,通過實際生產(chǎn)驗證,優(yōu)化措施可行,使發(fā)動機缸體

起動機安裝面的加工質(zhì)量得到了有效提升。

關鍵詞 :發(fā)動機缸體 ;起動機安裝面 ;粗銑 ;精銑 ;崩刀 ;振紋

中圖分類號 :U463.13 文獻標識碼 : A

0 引言

近年來,隨著人們對汽車產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高,“精益

制造,降本增效”已然成為全球汽車制造業(yè)的重要課題。尤其是

在汽車動力總成部件的一些關鍵零部件,一旦出現(xiàn)粗制濫造的情

況,不僅會影響產(chǎn)品的美觀性,還會影響到動力總成的安全性與

可靠性,并最終影響汽車的使用壽命[1]。

發(fā)動機缸體作為發(fā)動機的重要組成部分,其起動機安裝面(下

文簡稱電機面)加工是缸體加工中的重要一環(huán)。電機面加工異常

可能會引發(fā)設備異常振動及噪聲的情況發(fā)生,甚至會最終影響到

起動機的安裝,以及發(fā)動機飛輪與起動機之間齒輪嚙合的效果 [2]。

本文通過對現(xiàn)有發(fā)動機電機面常見加工質(zhì)量問題進行分析,找到

主要影響因素 , 提出問題解決措施并對效果進行了驗證,有效減

少因電機面加工異常導致的起動機與飛輪齒輪嚙合問題。

1 電機面常見加工質(zhì)量問題

1.1 電機面加工崩刀問題

2020 年 9 月—2021 年 4 月,筆者工廠在使用供應商新制模

具鑄造的缸體毛坯(下文簡稱新毛坯)后,頻繁出現(xiàn)電機面粗銑

刀具崩刀及刀具壽命降低等問題,造成刀具異常消耗及工件返修

或報廢成本浪費。經(jīng)現(xiàn)場測量,新毛坯電機面加工余量平均值為

5.86 mm,此前舊模具鑄造毛坯(下文簡稱舊毛坯)電機面加工

余量平均值為 3.50 mm。

1.2 電機面加工振紋及刀痕問題

筆者工廠發(fā)動機缸體電機面精銑加工時,如果刀具處于壽命

末期階段,電機面會概率性產(chǎn)生刀痕或振紋問題。問題嚴重時,

會使電機面輪廓度、平面度及粗糙度超差,即不符合加工工藝圖

紙要求。該問題造成一定程度的返修費用、工件報廢成本損失及

刀具成本損失。

2 電機面加工工藝

2.1 電機面加工工藝及要求

筆者工廠生產(chǎn)的這款發(fā)動機,其缸體電機面(#297 面)

位于大端面大耳朵處(圖 1)。電機面加工工藝要求面輪廓度

為 0.5,粗糙度為 Ra6.3,肩部輪廓度為 1.0,垂直度為 0.45,

圖 1 發(fā)動機缸體起動機安裝面

圖 2 缸體電機面加工 A-B-C 基準臥式夾具

平面度為 0.1。

電機面在缸體線粗

加 工 單 元 OP40 分 兩 道

工 序 加 工, 分 別 是 粗 銑

和 精 銑, 加 工 刀 具 刀 號

分別為 T22036(粗銑刀

具)和 T22038(精銑刀

具 )。 所 有 數(shù) 控 機 床 均 為

B 軸夾具的四軸加工中

心, 電 機 面 加 工 過 程 有

以下幾個步驟。

(1)員工將待加工工

件推入機床到位,工件通

過一面兩銷定位,目的是

保證設計、加工及測量基

準一致(圖 2)。

(2)粗銑電機面時,

B 軸旋轉(zhuǎn)角度使電機面正

對主軸,工件沿 Z 軸向主軸移動到位。粗銑加工至距離 B 基

準 312.10 mm 處 , 精 銑 加 工 至 距 離 B 基 準 312.80 mm 處,

精銑余量為 0.70 mm(圖 3)。

(3)電機面加工完成后,工件 Z 向移動回到原位,刀具離開

工件表面,收刀。

第14頁

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012 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

2.2 電機面加工刀具及相關參數(shù)特性

(1)粗銑刀具 T22036 為 8 齒硬質(zhì)合金面銑刀具,加工轉(zhuǎn)速

進給為 S325F632。刀具本身自帶減振棒,且刀具自身較長較重,

對設備主軸同軸度及刀具跳動要求較高。

(2)精銑刀具 T22038 為 12 齒硬質(zhì)合金面銑刀具,其中包

含 10 片粗刀片及兩片精刀片,加工轉(zhuǎn)速進給為 S256F510。刀具

本身自帶減振棒,且刀具自身較長較重,對設備主軸同軸度及刀

具跳動要求較高。

3 電機面加工質(zhì)量問題分析

3.1 電機面加工崩刀原因分析

3.1.1 圖紙理論加工余量計算分析

根據(jù)設計圖紙計算理論加工余量如下 :

理論加工余量 = 加工后電機面到 B 基準距離 - 電機毛坯面到

B 基準距離

已知精銑后電機面到 B 基準距離為 312.80±0.25 mm。根據(jù)

圖 4 可計算電機毛坯面到 B 基準距離。

電 機 毛 坯 面 到 B 基 準 距 離 =330.30±0.05-(170.90±0.40-

149.40±1.20)=308.8±2.10 mm

理論加工余量 =312.80±0.25-308.8±2.10=4±2.35 mm

電機面的拔模斜度 1.5°,外側(cè)與內(nèi)側(cè)相對電機孔中心高

度差約為 1.00 mm,因此理論上電機面外側(cè)的加工余量為

3±2.35 mm,內(nèi)側(cè) 5±2.35 mm。

根據(jù)實測新毛坯電機面加工余量平均值為 5.86 mm,小于圖

紙設計理論加工余量最大值 7.35 mm。即新毛坯電機面加工余量

比舊毛坯電機面加工余量大,但符合圖紙要求。因此加工余量不

是造成異常崩刀的主要原因[3]。

3.1.2 工藝對比分析

本司有 4 個生產(chǎn)該發(fā)動機缸體的發(fā)動機工廠,除發(fā)現(xiàn)問題的

筆者所在工廠(以下簡稱筆者工廠)外,還有其他 3 個工廠(暫

分別命名為 A 工廠、B 工廠和 C 工廠)。這 4 個發(fā)動機工廠的缸

體毛坯供應商一致。將問題工廠與其他 3 個工廠進行缸體電機面

生產(chǎn)工藝對比,發(fā)現(xiàn)差異如下(圖 5)。

圖 3 精銑加工余量

圖 4 電機面加工尺寸鏈

圖 5 各工廠電機面加工情況對比

(1)粗銑刀崩刀問題在問題工廠頻繁出現(xiàn),但在 A、B、C

這 3 個工廠未出現(xiàn)過。

(2)通過對電機面加工余量測量數(shù)據(jù)對比,問題工廠加

工余量數(shù)值最大。A 工廠比 C 工廠新毛坯電機面加工余量大

0.11 mm, 差異原因可能是毛坯面測量方式、位置不可控,可

以忽略不計。

(3)對刀具結(jié)構對比發(fā)現(xiàn),筆者工廠、A 工廠和 C 工廠使用

直徑均為 150.00 mm 的刀盤;B 工廠使用直徑 190.00 mm 的刀盤。

刀盤直徑越大,加工穩(wěn)定性越高,但刀盤成本也越高。

(4)對比粗銑加工余量的差異發(fā)現(xiàn), A 工廠及 C 工廠在使用

同樣刀具前提下,新毛坯精銑余量比筆者工廠多 0.25 mm,即粗

銑余量比筆者工廠少 0.25 mm。所以該差異是要因(B 工廠刀盤

直徑不同,暫不加入對比分析)。

根據(jù)以上分析可知,造成筆者工廠粗銑加工中崩刀頻繁的工

藝原因為,電機面粗銑加工余量過大,加工負荷過高,導致刀具

加工異常崩刀。

第15頁

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ACADEMIC

013 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

3.1.3 數(shù)控機床設備分析

經(jīng)檢查,設備主軸跳動、拉刀力、絲杠磨損、液壓油缸壓力、

定位面平整度及高度等均正常。而且筆者工廠的 4 條缸體生產(chǎn)線均

有同樣的問題產(chǎn)生,且問題不是批量產(chǎn)生,所以設備問題為非要因。

3.1.4 加工刀具情況分析

根據(jù)刀具工程師反饋,粗銑刀具入廠以來,從未檢查過減振

棒固定螺釘擰緊力矩。工程師拆解粗銑刀具后實測,減振棒固定

螺釘擰緊力矩為 120 N · m,而刀具供應商內(nèi)控指標要求擰緊力

矩要大于 125 N · m。減振棒固定螺釘擰緊力矩不合格,會造成

粗銑加工過程中刀具跳動異常,影響加工的穩(wěn)定性。所以粗銑刀

具減振棒固定螺釘擰緊力矩不合格是要因。

3.2 電機面加工振紋及刀痕問題原因分析

3.2.1 工藝對比分析

對比 A、B、C 工廠可知,在同樣刀具結(jié)構前提下,筆者工廠

電機面精銑余量最小,即精銑加工負荷最小。所以精銑余量非要因。

3.2.2 數(shù)控機床設備分析

筆者工廠的 4 條缸體生產(chǎn)線均有同樣的問題產(chǎn)生,且振紋及

刀痕問題不是批量產(chǎn)生,所以非要因。

3.2.3 加工刀具情況分析

根據(jù)刀具工程師反饋,精銑刀具入廠以來,從未檢查過減振

棒固定螺釘擰緊力矩。拆解精銑刀具后實測,減振棒固定螺釘擰

緊力矩為 120 N · m,而刀具供應商內(nèi)控指標要求擰緊力矩要大于

125 N · m。減振棒固定螺釘擰緊力矩不合格,會造成精銑加工過

程中刀具跳動異常。而在精銑刀具壽命末期,精銑刀片磨損量較大,

而加工過程中的刀具跳動異??赡軙е录庸ふ窦y或加工刀痕問

題。所以精銑刀具減振棒固定螺釘擰緊力矩不合格是要因[4]。

4 解決措施及措施效果

4.1 電機面加工崩刀問題解決措施

根據(jù)分析可知,造成電機面粗銑加工過程中頻繁崩刀的主要

原因有 2 點 :一是電機面粗銑加工余量過大、加工負荷過高而導

致的異常崩刀 ;二是粗銑刀具減振棒固定螺釘擰緊力矩不合格,

造成加工過程刀具跳動異常。解決措施如下。

(1)在工藝上優(yōu)化粗銑和精銑的加工余量分配,將電機面

粗銑余量減少 0.20 mm(圖 6)。這樣可以減小粗銑刀加工負荷,

降低粗銑刀崩刀頻率,從而減少刀具及工件返修或報廢的成本。

(2)在供應商鑄造階段,調(diào)節(jié)夾具前后端面限位螺釘,使坭

芯往前端偏移矯正,進而使后端電機面余量減小,最終將電機面毛

坯厚度控制在下差(圖 7)。這也能夠在符合圖紙要求的前提下減

少電機面加工余量,降低加工負荷,最終達到提升刀具壽命的目的。

圖 7 缸體電機面毛坯夾具矯正說明

圖 6 電機面粗銑余量調(diào)整

(3)拆解所有電機面粗銑刀具,檢查減振棒固定螺釘擰緊力

矩,重新按照內(nèi)控要求的扭矩擰緊,避免加工過程刀具跳動異常。

經(jīng)驗證,優(yōu)化分配粗銑和精銑的余量后,粗銑加工過程崩

刀次數(shù)由 12 次 / 月降低為 4 次 / 月,崩刀次數(shù)明顯減少。而毛

坯供應商調(diào)整新制模具的夾具端面限位后,電機面加工余量平均

值由 5.80 mm 降低至 5.40 mm,優(yōu)化后電機面粗銑刀崩刀次數(shù)

由 4 次 / 月降低為 1 次 / 月。當?shù)毒吖滩鸾馑须姍C面粗銑

刀具,按照內(nèi)控要求調(diào)整擰緊力矩后,電機面粗銑加工中崩刀次

數(shù)由 1 次 / 月降低為 0 次 / 月。

粗銑刀具有 8 把刀片,每把刀片成本為 32.6 元,而每次崩

刀后 8 把刀片都需要更換。因此在實施上述改善措施后,崩刀問

題不再發(fā)生,每年可節(jié)約成本 37 555.0 元。除此之外,本次改進

措施還為后續(xù)生產(chǎn)提供了經(jīng)驗教訓。毛坯供應商在制作新的毛坯

鑄造模具時,應組織技術團隊回顧毛坯特征尺寸,針對圖紙上差

或下差控制的特征尺寸進行及時調(diào)整,避免不必要的工廢損失。

同時,刀具供應商應制定電機面粗銑和精銑刀具的周期性檢查計

第16頁

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014 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

【參考文獻】

作者簡介 :

黃藝勝,本科,助理工程師,研究方向為發(fā)動機缸體加工工藝、生產(chǎn)線布局優(yōu)

化以及精益制造等。

[1] 于冬梅 , 高波 , 楊磊 . 汽車發(fā)動機連桿加工精益制造技術研究 [J]. 機械

設計與制造 ,2014(04):265-267.

[2] 張 子 盛 . 發(fā) 動 機 缸 體 復 雜 平 面 加 工 路 徑 優(yōu) 化 策 略 [J]. 裝 備 制 造 技

術 ,2014(08):104-107.

[3] 韋年勇 , 韋幸 , 盧家耀 . 某灰鑄鐵汽油機缸體電機面氣孔的解決探討 [J].

裝備制造技術 ,2019(12):99-103+118.

[4] 劉 紅 梅 . 車 削 加 工 表 面 振 紋 的 成 因 及 消 除 方 法 探 討 [J]. 科 技

風 ,2017(19):136.

[5] 吳勇 , 雷旭智 . 科惠力測量技術在缸體表面刀痕問題中的應用 [J]. 裝備

制造技術 ,2017(08):121-123+130.

劃,避免問題再次發(fā)生。

4.2 電機面加工振紋 / 刀痕問題解決措施及措施效果

根據(jù)分析可知,造成電機面加工振紋及刀痕問題的主要原因,

是精銑刀具減振棒固定螺釘擰緊力矩偏低,導致加工過程中精銑

刀具異常跳動。解決措施如下。

(1)拆解所有電機面精銑刀具,檢查減振棒固定螺釘擰緊力

矩,按內(nèi)控要求調(diào)整到規(guī)定值。

(2)刀具供應商應制定電機面粗銑和精銑刀具的周期性檢查

計劃,避免問題再次發(fā)生。

經(jīng)驗證,在重新調(diào)整精銑刀具減振棒固定螺釘?shù)臄Q緊力矩后,

徹底解決刀具壽命后期電機面概率性振紋及刀痕問題(圖 8),同

時也減少因該問題導致的工廢、返修費用,降低了刀具成本。而

且本次措施也為后續(xù)生產(chǎn)增添經(jīng)驗教訓,避免再出現(xiàn)加工過程刀

具跳動異常導致的振紋或刀痕問題。

5 結(jié)束語

本文通過人、機、料、法、環(huán)多角度分析,找出發(fā)動機電機

面常見加工質(zhì)量問題的主要影響因素,并實施有效措施解決問題,

提升電機面加工質(zhì)量,為汽車行業(yè)精益制造打下基礎[5]。實施改

進措施的同時,也能形成相應經(jīng)驗教訓拓展至其他生產(chǎn)線及各基

地相關制造領域,避免問題重復或持續(xù)發(fā)生導致異常工費損失,

達到“降本增效,持續(xù)改進”的最終目標。

圖 8 優(yōu)化后加工振紋消失

(上接第 10 頁)

在一次試車后檢測到了曲軸位置傳感器

的故障碼。檢查傳感器線束也沒有問題,

但是拆下傳感器后發(fā)現(xiàn)上面附著了大量

的油泥(圖 4),判斷曲軸位置傳感器內(nèi)

部故障。

但是曲軸位置傳感器為什么有那么

圖 4 曲軸位置傳感器附著大量的油泥 圖 5 副廠件機油濾清器

多的油泥呢?維修人員拆下油底殼發(fā)現(xiàn)機

油品質(zhì)很差,油底殼內(nèi)存在大量的油泥。

查看機油濾清器發(fā)現(xiàn)為副廠件。詢問用

戶得知該車 1 萬 km 才保養(yǎng) 1 次, 而且

是在路邊店做的保養(yǎng)。

故障排除 :對潤滑系統(tǒng)進行清洗并

更換原廠機油和機濾,再更換曲軸位置

傳感器后試車,故障排除。

回顧總結(jié) :有時一個部件的損壞會

導致其他的故障燈,但不一定會存儲該

部件損壞的故障碼,所以多個系統(tǒng)的診

斷及相互關聯(lián)性顯得非常重要。另外,

由于上一次維修刪除故障碼前沒有拍照,

這為下一個維修人員的故障排除帶來麻

煩。幸虧筆者基本功扎實,在得不到故

障碼的情況下根據(jù)經(jīng)驗充分試車,最終

找到故障部位。

另外,用戶輕信一些不當宣傳延長

了保養(yǎng)周期,并在不正規(guī)的路邊店做保

養(yǎng),使用了劣質(zhì)的副廠機油濾清器(圖

5)。這導致發(fā)動機過早磨損,并產(chǎn)生故障。

第17頁

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015 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

汽車速度表、里程表校正作業(yè)過程的誤差及其影響分析

(上汽通用五菱汽車股份有限公司,柳州 545007)

何厚來、孫戰(zhàn)峰、尹青春、周奇盛、李言明

摘要 :試驗車輛速度表、里程表的檢驗校正是汽車耐久性試驗中的重要測試環(huán)節(jié),其校正結(jié)果直接影響到試驗報告中試驗里程統(tǒng)計結(jié)果及試驗標準的一致性。本文從

測試方法、場地、設備、人員及環(huán)境等環(huán)節(jié)分析 GB/T12548—2016《汽車速度表、里程表檢驗校正方法》場地實測作業(yè)過程存在的誤差及其影響,以提升車輛速度表、

里程表校正結(jié)果的準確度。

關鍵詞 :速度表 ;里程表 ;校正 ;誤差 ;GPS 接收機

中圖分類號 :U463.7 文獻標識碼 : A

0 引言

車輛速度表、里程表校正是開展耐久試驗測試前的常規(guī)環(huán)節(jié),

其目的是減小速度表、里程表示值偏差對試驗車速、試驗里程的

影響,以確保測試標準的一致性。耐久性試驗里程往往長達數(shù)萬

公里甚至數(shù)十萬公里,里程表的細微偏差會導致統(tǒng)計的試驗里程

出現(xiàn)較大的偏離。耐久試驗中各類特征路面有嚴格的行駛車速要

求,車速的偏離會導致振動強度及頻率的變化,從而影響試驗強度。

速度表、里程表校正作業(yè),就是通過檢測出速度表、里程表

指示值與實際速度和里程之間的偏差規(guī)律,通過擬合計算出校正

系數(shù)并對試驗結(jié)果進行校正。本文就車輛速度表、里程表校正實

際作業(yè)過程中各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的誤差進行分析,剖析誤差產(chǎn)生原因及

其影響。

1 測試方法因素

根據(jù) GB/T 12548—2016《汽車速度表、里程表檢驗校正方

法》中 4.1.2 部分對里程表校正系數(shù)的定義 [1],里程表校正需要

的 2 個關鍵值為 :里程表行走 10.0 km 時車輛的行駛里程 Lb 與

安裝于測試車輛上 VBOX 測量設備記錄的實際里程L。為獲得準

確的車輛行駛里程Lb,根據(jù)國標中的方法要求,測試人員應在車

輛里程表在接近 10.0 km 時,降低車速至隨時可以使車速降為零

為止,以獲取里程表數(shù)值從 9.0 km(或 9.9 km,不同車型有所

差異)跳轉(zhuǎn)至 10.0 km 瞬間車輛的行駛里程Lb。

在實際測試中,由于測試人員從肉眼發(fā)現(xiàn)里程表顯示值轉(zhuǎn)變

為 10.0 km 至執(zhí)行制動操作需要一定的反應時間,以及制動停車

過程必然存在一定的制動距離,因此在此期間,車輛會存在一個

移動的距離ΔL。ΔL 可按以下方式進行計算 :

ΔL=vt+v

2

/2a (1)

式中 t——測試人員的反應時間,單位 :s

v——車輛停車前的移動速度,單位 :m/s

a——車輛制動時的減速度,單位 :m2

/s

根據(jù)統(tǒng)計信息,駕駛員的制動反應時間 t 一般為 0.3 ~ 1.0 s,

取t=0.3 s ;制動前的車速為 10 km/h(約為 2.78 m/s),全制動

時平均減速度取 9 m2

/s,根據(jù)式(1)可計算得出ΔL ≈ 1.26 m。

由于里程表的結(jié)構及指示精度限制,車輛在行駛ΔL 的距離

后,里程表指示的里程指示值仍為 10.0 km ;而在 VBOX 測量設

備顯示的實際里程L 中,則是包括距離ΔL。因此根據(jù)里程表校

正系數(shù)計算,必然會導致里程表校正系數(shù)C 偏大。由于 ΔL 的存在,

在 4 萬 km 的耐久性道路試驗中,其造成的直接影響是統(tǒng)計的實

際試驗里程會偏小 5 040.00 m。

根據(jù) GB/T 12548-2016《汽車速度表、里程表檢驗校正方法》

中速度表的測試方法 , 是使車輛速度表保持某一車速勻速行駛一

段距離內(nèi) , 然后計算平均速度值。再通過重復測試至少 6 個速度

點數(shù)據(jù)擬合出校正函數(shù),從而推算出其他區(qū)間的速度表顯示值與

實際速度值的關系。由于 VBOX 數(shù)據(jù)中時間與里程是完全同步關

系,截取計算區(qū)間的長度理論上不會對結(jié)果造成影響,主要誤差

在于測試速度點的數(shù)量及分布、以及擬合計算。

以某車型的速度表設計策略為例說明 :儀表單元收到車輛穩(wěn)

定系統(tǒng)控制(ESC)單元發(fā)送的實際車速信號后,會基于車速信

號的基礎車速進行一定比例的放大 [2],再把放大后的車速信號發(fā)

送至速度表面板驅(qū)動顯示,以保證在源信號正確的前提下更可靠

地滿足 GB 15082-2008《汽車用車速表》要求。其放大策略如下

式表示 :

V 顯示車速 =V 實際車速 ×k+c (2)

式中 V 顯示車速——速度表顯示的車速

V 實際車速——ESC 發(fā)動的實際車速

k——放大系統(tǒng),取值為 1.02 ~ 1.22

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016 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

本文為簡化計算,暫以半圓形(彎道圓弧角度 180°)為模型

估算高速環(huán)道一側(cè)彎道路行駛里程產(chǎn)生的誤差。車輛在彎道中穩(wěn)

態(tài)行駛時,車道中心路面與水平面的傾角 θ 即為車輛的傾角。由

此造成的里程偏差ΔS 可計算為 :

(3)

式中 h——GPS 天線安裝頂面至車輪平面的垂直高度,單位 :m

R0——彎道行駛時車輛中心的轉(zhuǎn)彎半徑,單位 :m

R1——彎道行駛時 GPS 接收天線實際運行軌跡半徑 , 單位 :m

c——小于 5 的常數(shù)

在0<V 實際車速≤ 10.0 km/h、10.0 km/h <V 實際車速≤ 100.0 km/h

以及 100.0 km/h <V 實際車速共 3 個區(qū)間內(nèi),k、c 為對應的常數(shù)。

由此可知,速度表設計策略中V 顯示車速與V 實際車速為一條由 3 段折

線組成的函數(shù)關系。實際操作中,把 6 個測試點進行線性擬合計

算出其他預測值,這樣擬合計算出的速度預測值與設計值會存在

一定的偏差。這個偏差值比較小,在實際耐久試驗中其影響不明

顯,GB/T 12548-2016 中選擇線性擬合的方式,就已意味著可忽

略該偏差的影響。

2 測試場地因素

根據(jù) GB/T 12534—1990《汽車道路試驗方法通則》中關于

測試場地要求 :測試應在清潔干燥、平坦的瀝青或混凝土鋪裝直

線道路上進行 [3],道路長 2.0 ~ 3.0 km, 縱向坡度在 0.1% 以內(nèi)。

現(xiàn)實中各汽車試驗場的測試道路均為環(huán)形結(jié)構,必然存在彎道,

部分環(huán)道還有反向彎道(圖 1)。為了平衡車輛過彎的離心力,高

速環(huán)道彎道位置的橫截面處必然存在漸變的橫向坡度。當車輛在

橫向傾角為θ 的車道行駛時,安裝在車頂中部的 GPS 天線運行

軌跡與車輛運動中心在垂直方向的投影并非重合的,二者的相對

關系如圖 2 所示。

測試道路中彎道內(nèi)側(cè)某一車道的環(huán)道半徑取 190.00 m,車

道的車輪平面的與水平面夾角θ 約 15°,常規(guī)乘用車輛天線安裝

頂面至車輪平面的距離h 一般為 1.10 ~ 1.40 m,取 h=1.10 m,

根據(jù)式(3)計算出的誤差值ΔS 為 2.40 m。

同理,車輛在反向彎道行駛時 , 也同樣存在路面傾斜的影響。

且車輛在反向彎道行駛時,懸架相對靜止狀態(tài)時處于拉伸狀態(tài),

從而引起h 值增大,ΔS 亦隨之增大。

車速表的測試標準明確只能在高速環(huán)道的平直路段進行,因

此不受彎道的影響。

3 測試設備因素

VBOX 測量設備是基于衛(wèi)星信號,采用空間測距后方交會原

理進行定位 [4],其精度主要會受 GPS 信號傳播環(huán)節(jié)誤差、GPS 接

收機的鐘誤差、天線相位中心位置偏差以及零點速度漂移等因素

影響。忽略信號傳播環(huán)節(jié)中大氣層空間的不可控因素,傳播環(huán)節(jié)

的誤差主要為多路徑誤差 [5],是由于 GPS 衛(wèi)星信號在發(fā)射或傳播

過程中受環(huán)境因素的影響,使得接收到的信號中含有周圍環(huán)境造

成的反射信號。這種信號與直射信號出現(xiàn)干涉,導致接收信號的

能量發(fā)生衰減且出現(xiàn)延遲,從而產(chǎn)生測距偏差。這種由于多路徑

信號傳播所引起的干涉時延效應也稱為多路徑效應。

多路徑誤差的大小,取決于反射波的強弱和 GPS 接收機天

線抗衡反射波的能力。多路徑誤差對點位坐標的影響在一般環(huán)境

下可達 0.05 ~ 0.09 m ,在高反射環(huán)境下可達 0.15 m。測試道路

附近的高層建筑、高大樹木、高架橋等均會產(chǎn)生反射波,因此測

試道路兩側(cè)應為空曠開闊地帶。

GPS 接收機的鐘誤差主要與設備相關。天線相位中心位置偏

差一定程度上受接收天線的傾角、運行速度以及車輛運行時的彈

跳影響。在里程表校正過程中,測試車輛沿高速環(huán)道行駛時的速

度值是呈一定范圍內(nèi)波動的,在基于 GPS 衛(wèi)星信號測試設備中的

里程并非直接測量值,無論其算法構型采用黎曼積分還是勒貝格

積分,其本質(zhì)是基于速度時間積分法做累計運算。

圖 1 某試驗場高速環(huán)道

圖 2 彎道中車輛與設備的運行軌跡

第19頁

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017 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

【參考文獻】

作者簡介 :

何厚來,本科,工程師,研究方向為整車耐久性試驗。

孫戰(zhàn)峰,本科,工程師,研究方向為整車耐久性試驗。

尹青春,本科,工程師,研究方向為整車耐久性試驗。

周奇盛,本科,技師,研究方向為整車耐久性試驗。

李言明,本科,工程師,研究方向為整車性能試驗。

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[6] 陳光榮 . 基于 GPS 定位技術的車輛行駛里程計算研究與應用 [D]. 成都 :

西南交通大學 ,2016.

v(t) 曲線波動的結(jié)果是導致運算值必然存在因統(tǒng)計失實而產(chǎn)

生的統(tǒng)計誤差,通過無限縮小 Δt 區(qū)間可提升運算結(jié)果的精確度,

增加慣性測量單元、采用卡爾曼濾波等方法對數(shù)據(jù)進行處理有助

于減小誤差。因此在里程校核的過程中,應盡量按規(guī)定車速保持

測試車輛的平穩(wěn)運行,可降低天線相位中心位置偏差。在 GB/T

12548—2016 的第 4.1.1 條規(guī)定了里程校正過程中,對行駛速度

加以 ±2.0 km 的公差定義,其中就蘊含有統(tǒng)一測試標準、提升

測試精準度之意。

此外,零點速度漂移也會對實際里程 L 的數(shù)值產(chǎn)生影響。由

于 VBOX 的里程計算構型是基于速度時間積分算法實現(xiàn)的,車輛

長時間停車時會因零點速度漂移形成累計里程偏差。因此,應在

試驗開始前才開始數(shù)據(jù)記錄,在測試結(jié)束后盡快按下 LOG 按鍵結(jié)

束記錄。當然,VBOX 測量設備在正式測試前均應進行充分的熱機。

4 測試車輛狀態(tài)及測試人員狀態(tài)因素

測試車輛的輪胎磨耗程度、輪胎氣壓是直接影響速度表、里

程表校正的一項重要因素。因此速度表、里程表校正一般都會安

排在試驗前進行。如果樣車輪胎已經(jīng)有明顯磨損,應更換新輪胎

后再進行速度表、里程表校正作業(yè)。輪胎磨耗程度、輪胎氣壓都

會導致車輪的滾動半徑偏離預設的滾動半徑值,從而影響車輛的

行駛里程Lb 以及V 顯示車速的實際值。因此在進行校正前,一定要

確認輪胎狀態(tài)并使用符合要求的輪胎,且輪胎氣壓測量應在冷胎

狀態(tài)下進行。校正測試時的輪胎氣壓為,樣車在該載荷工況下額

定氣壓基礎上再增加 20 kPa。

5 減小誤差的措施

根據(jù)速度表、里程表在校正過程中的影響因素分析,為減小

誤差,提升速度表、里程表校正結(jié)果的準確性,可采取如下措施。

(1)采用觸發(fā)開關或讀取 CAN 報文的方式記錄車輛的行駛

里程 Lb,即在量程表指示值到達 10.0 km 瞬間使用觸發(fā)開關進行

標識,再讀取原始記錄,如此可消除制動停車距離導致的誤差。

然后可通過讀取 CAN 里程報文實時獲取里程數(shù)據(jù)的方式,準確

獲得 10.0 km 的里程報文節(jié)點時間,進而從原始記錄中讀取實際

里程L。此方法的前提是要保證報文的同步。

(2)測試場地環(huán)境 :關注測試場地的周圍環(huán)境維護,保證測

試道路兩側(cè)周圍保持空曠,避免高大樹木等高大物體,防止對衛(wèi)

星信號形成反射干擾。

(3)提升測量設備的性能并確保測試設備的有效性。

(4)加強測試人員的培訓,提高測試人員的操作熟練程度及

反應速度。

(5)使用底盤測功機上進行速度表、里程表校正 :行駛里程

Lb、V 顯示車速可直接通過讀取車輛儀表或 CAN 報文獲取,實際里程

L、V 實際車速可從底盤測功機的報文獲取。此方法不需借助 GPS 衛(wèi)

星信號,校正作業(yè)誤差主要受底盤測功機的最大允差影響,其誤

差可遠小于在道路上車速表、里程表校正作業(yè)的誤差。

6 結(jié)束語

速度表、里程表校正作業(yè)方法雖然有一定的局限性,但目

前仍為國內(nèi)主要檢測中心耐久性試驗中車速控制和里程統(tǒng)計環(huán)節(jié)

最常用、最便利的控制方法。隨著 GPS 定位技術的發(fā)展,利用

GPS 定位技術并結(jié)合云計算技術統(tǒng)計汽車行駛里程以及測試過程

數(shù)據(jù)的采集已經(jīng)成為現(xiàn)實 [6],并可根據(jù)需要對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析

以實現(xiàn)對試驗過程質(zhì)量的監(jiān)控。這種方法相對傳統(tǒng)的速度表、里

程表校正方法,更有利于確保測試標準的一致性。

不過,在長周期、場地變換頻繁的耐久性試驗中,利用 GPS

定位技術統(tǒng)計試驗里程的技術在斷點續(xù)傳、以及信號穩(wěn)定性方面

還有一定的局限性。通過結(jié)合測試車輛 CAN 報文的方法,在信

號缺失的工況下使用測試車輛 CAN 數(shù)據(jù)對 GPS 定位統(tǒng)計系統(tǒng)的

數(shù)據(jù)進行修正,未來會是提升 GPS 定位統(tǒng)計技術的一個發(fā)展方向。

這將為耐久性試驗過程中的測試信息統(tǒng)計和質(zhì)量分析監(jiān)控的自動

化實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

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018 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

基于 GPF 溫度傳感器的量產(chǎn)車評估測試方法研究

(上汽通用五菱汽車股份有限公司,柳州 545007)

陳旭健、趙況、張業(yè)海

摘要 :國六車型的量產(chǎn)車評估(PVE)測試,作為企業(yè)每年生產(chǎn)一致性檢查的重要內(nèi)容,驅(qū)使企業(yè)不斷發(fā)展測試技術。本文以汽油機顆粒捕集器(GPF)溫度傳感器的

PVE J2 測試為研究對象,介紹了傳感器工作原理及技術參數(shù),解析其具體的診斷邏輯,在規(guī)范的試驗流程下,進行逐個類型的故障碼的演示,并總結(jié)測試經(jīng)驗。試驗

結(jié)果表明,試驗流程符合法規(guī)要求,測量文件有效 ;測試方法高效,可供整車其他排放相關零部件測試借鑒。

關鍵詞 :國六排放 ;PVE 測試 ;GPF 溫度傳感器 ;診斷邏輯 ;電氣類診斷 ;合理性診斷 ;冷起動校驗診斷

中圖分類號 : U467.2 文獻標識碼 : A

0 引言

面對日益嚴峻的環(huán)保形勢,環(huán)境保護部(現(xiàn)為生態(tài)環(huán)境部)

和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的 GB18352.6—2016《輕

型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》(簡稱國六

法規(guī)),于 2020 年 7 月 1 日起實施。其中,生產(chǎn)一致性章節(jié)要求

整車生產(chǎn)企業(yè)須每年進行車載診斷系統(tǒng)(OBD)生產(chǎn)一致性檢查,

量產(chǎn)車評估(PVE)則是測試的關鍵檢查項。

生態(tài)環(huán)境部機動車排污監(jiān)控中心于 2018 年 12 月發(fā)布《輕型

車國六標準實施細則(試行)》,在試驗流程等方面落實了具體的

細則。但是,其測試方法在行業(yè)里處于初步認知狀態(tài),尤其是具

體零部件的 J2 監(jiān)控要求驗證。PVE 是在國六標準之下新增的內(nèi)容,

需要在量產(chǎn)車的 OBD 系統(tǒng)上進行驗證,且 J2 試驗是整個 PVE 測

試工作中最復雜的,需要對所有涉及排放相關的故障碼逐一驗證 [1]。

本文以汽油機顆粒捕集器(GPF)溫度傳感器的 PVE 測試為

研究對象,介紹了溫度傳感器的工作原理及技術參數(shù),解析故障

碼的診斷邏輯,提出具體的試驗方法。通過試驗表明,文中提出

的試驗方法對于整車 PVE 測試具有開拓意義。

1 PVE 測試的內(nèi)容

OBD(On Board Diagnostic)是汽車用于排放控制系統(tǒng)監(jiān)

測的車載診斷系統(tǒng)。當與排放相關的任何部件發(fā)生故障時,OBD

系統(tǒng)應監(jiān)測到故障,將相應的故障代碼存入車載電腦,并點亮故

障指示燈(MIL)。駕駛員或汽車維修人員能夠通過一個標準的診

斷系統(tǒng)識別故障代碼 [2]。

PVE(Production Vehicle Evaluation,即量產(chǎn)車輛評估測試)

是 OBD 系統(tǒng)的功能性項目試驗里的重要內(nèi)容,是企業(yè)生產(chǎn)一致

性工作的組成部分 [3],包括 JA7.1 標準化驗證、JA7.2 監(jiān)測要求

驗證(簡稱 J2)以及 JA7.3 在用監(jiān)測性能驗證。其中,J2 是整

車 PVE 測試的核心,其主要測試內(nèi)容為 :驗證 OBD 系統(tǒng)監(jiān)測條

件滿足每一個診斷要求時,OBD 系統(tǒng)應檢測到故障,點亮 MIL 并

存儲確認和永久故障碼。

以本司某手動擋車型為例,其 J2 測試的整車診斷故障碼總

數(shù)為 252 個,用時約 2 個月。本文以其中一個零部件(即 GPF

溫度傳感器)為選擇對象,研究其測試方法。

2 GPF 溫度傳感器的技術參數(shù)及工作原理

了解 GPF 溫度傳感器的技術參數(shù)及工作原理是整個試驗的

基礎工作。該傳感器布置于 GPF 前端,用來監(jiān)測車輛運行中 GPF

的入口溫度,以便預估 GPF 的載體溫度,防止 GPF 再生過程中

因為溫度過高損壞載體。GPF 溫度傳感器為模擬信號輸出,起到

輔助診斷的作用 [4](圖 1)。本文研究的 GPF 溫度傳感器為國際

知名傳感器制造商所生產(chǎn),其主要技術參數(shù)如圖 2 所示。

GPF 溫度傳感器的核心元件為鉑電阻,為正溫度系數(shù)熱敏電

阻(PTC)。其電阻隨排氣溫度的變化而變化,進而獲得相應的排

圖 1 GPF 溫度傳感器及安裝位置

圖 2 GPF 溫度傳感器主要技術參數(shù)

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019 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

氣溫度數(shù)據(jù) [5]。GPF 溫度傳感器的溫度與電阻的對應關系如下 :

Rs=Rl

+R0(1+αT+βT2

) (1)

式中 Rs——GPF 溫度傳感器電阻

Rl

——外接線的線阻,取Rl

=1 Ω

R0——傳感器溫度為 0℃時的基準電阻,取R0=200 Ω

T——傳感器溫度

α、β——材料系數(shù)(α=3.83×10-3,β=-5.85×10-7)

由式(1)可得 GPF 溫度傳感器的溫度 - 電阻關系(圖 3a)。

傳感器安裝外接電路需要配置供電電源和上拉電阻(圖 3b),供電

電壓Up 為 5.00 V ;上拉電阻Rp 為 1 000.0 Ω 的上拉電阻。即是傳

感器信號輸出的電壓U0 為診斷參數(shù)。為方便試驗過程中快速查詢,

繪制各主要溫度點下對應的傳感器阻值及信號電壓(表 1)。

包括筆記本電腦、DiagRA D 軟件、OBD 連接設備 Cardaq plus3、

函數(shù)發(fā)生器 TOE7761 以及發(fā)動機控制單元(ECU)分線盒。將設

備連接至車上,連接方式如圖 4 所示。

表 1 各主要溫度點的傳感器阻值及電壓信號

表 2 傳感器故障碼列表

表 3 電氣類診斷監(jiān)控表

圖 3 GPF 溫度傳感器溫度 - 電阻曲線及測試外接電路

圖 4 設備連接示意圖

T/℃ Rs

/Ω U0

/V

-40 170.2 0.73

0 201.0 0.84

25 220.1 0.90

50 239.0 0.96

100 276.4 1.08

200 349.5 1.29

300 420.2 1.48

400 488.6 1.64

500 554.6 1.78

600 618.3 1.91

700 679.7 2.02

800 738.7 2.12

900 795.4 2.22

950 822.8 2.25

1 000 849.7 2.30

序號 故障碼 釋義

1 P0545 00 GPF溫度傳感器電路電壓過低

2 P0546 00 GPF溫度傳感器電路電壓過高

3 P2080 62 GPF溫度傳感器信號實際與模型偏差大

4 P2080 2A GPF溫度傳感器信號粘滯

5 P20E2 24 GPF溫度傳感器冷起動校驗不合理(正偏差)

6 P20E2 23 GPF溫度傳感器冷起動校驗不合理(負偏差)

故障碼 監(jiān)控策略

說明

監(jiān)測

參數(shù) 閥值 輔助

參數(shù)

激活

條件

故障

需時

MIL激活

循環(huán)

P0545 00 電路電壓

過低 電壓 <0.20 V 點火

開關 ON 2 s 2

P0546 00 電路電壓

過高 電壓 >4.80 V 點火

開關 ON 2 s 2

3 PVE J2 試驗

3.1 試驗準備

試驗對象為生產(chǎn)線正式批量生產(chǎn)下線的車輛,要求發(fā)動機系

統(tǒng)排放相關的零部件和 ECU 標定數(shù)據(jù)均為批產(chǎn)狀態(tài)。試驗設備

3.2 診斷邏輯解析

解析故障碼的診斷邏輯是試驗的關鍵。查閱該車型《OBD

監(jiān)測的排放控制系統(tǒng)信息表》(以下簡稱監(jiān)控表),提取 GPF 溫度

傳感器相關的診斷故障碼信息(表 2)。結(jié)合列表,將故障碼分成

以下類別。

第一類為電氣類診斷,如 P0545 00 和 P0546 00,用于監(jiān)測

信號接到電源或搭鐵。

第二類為合理性診斷,如 P2080 62 和 P2080 2A,用于監(jiān)測

信號輸出的合理性。

第三類為冷起動校驗診斷,如 P20E2 24、P20E2 23,用于

監(jiān)測信號在冷機起動時刻溫度基準的合理性。

3.3 電氣類診斷測試

根據(jù)故障碼 P0545 00 和 P0546 00 的監(jiān)控表信息(表 3,分

別對這 2 個故障碼進行測試。首先測試故障碼 P0545 00。

未決故障循環(huán) :設備連接就緒,在 DIAGRA D 軟件里點擊

mode4 清除原車故障碼,用外接線束將 ECU 的 34 號端子接搭

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020 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

鐵。由于信號接到地線,電壓會被拉低至 0.00 V,將

鑰匙打為 ON 狀態(tài),開始記錄測量文件。起動車輛進

入發(fā)動機怠速狀態(tài),進行初次故障檢測的循環(huán)。當軟

件 mode7(排放相關的未決故障碼)模式里報出故障

P0545 00 后,將發(fā)動機熄火,鑰匙重新打到 ON 擋,

保存測量文件。

確認故障循環(huán) :保持以上故障注入狀態(tài),點火開關

處于 ON 狀態(tài)時,記錄測量文件。起動發(fā)動機,進行再

次故障檢測的循環(huán),當軟件 mode3(排放相關的確認故

障碼)模式里報出故障 P0545 00,并且車輛儀表 MIL

燈亮起時,將發(fā)動機熄火,鑰匙重新打到 ON 擋,軟

ECU 的連接,串聯(lián)接入函數(shù)發(fā)生器。根據(jù)此時的排氣溫度按照表

2 設置對應電壓,如 25℃時應注入 0.90 V 的信號電壓。注意,應

避免注入的電壓與實際電壓偏差過大,造成誤報故障碼的情況發(fā)

生。起動車輛,自由行駛一段時間,滿足排氣流量積分。按照流

程保存好測量文件,可完成 P2080 2A 的測試。

3.5 冷起動校驗診斷測試

冷起動校驗診斷監(jiān)測信號溫度基準的合理性,其最大的特

征是以停機時間 8 h 為前提(表 5)。在該條件下,零部件的溫

度應已降至環(huán)境溫度,其參考溫度即環(huán)境溫度。如果在車輛起動

時,傳感器溫度與環(huán)境溫度偏差大于 75℃,則判定傳感器基準

發(fā)生偏差。

P20E2 24 測試方法 :規(guī)定的停機時間后,車輛點火開關處

于 OFF 狀態(tài),斷開 GPF 溫度傳感器信號線與 ECU 的連接,由函

數(shù)發(fā)生器串聯(lián)接入。如環(huán)境溫度為 25℃,為制造閾值偏差,根據(jù)

表 2 需注入 1.10 V 的信號電壓。起動發(fā)動機進入怠速狀態(tài),按照

流程可完成故障碼的測試。

P20E2 23 測試方法 :由于閾值要求信號溫度小于環(huán)境溫度

75℃,如果在常溫環(huán)境(25℃)停機,根據(jù)冷起動校驗診斷監(jiān)控表,

25℃ -75℃ =-50℃,超出傳感器量程,導致故障無法報出。為此,

(下轉(zhuǎn)第 25 頁)

故障碼 監(jiān)控策略

說明

監(jiān)測

參數(shù) 閥值 輔助參數(shù) 激活條件 故障

需時

MIL激

活循環(huán)

P2080 62

信號實際

與模型偏

差大

電壓

與模

型偏

250℃

模型溫度 300~800 °C

20 s 2

發(fā)動機轉(zhuǎn)速 1 200~4 500 r/min

車速 20~140 km/h

加速度 -2.5~2.5 m/s2

斷油 =FALSE

GPF再生 =FALSE

起動時間 >300 s

冷卻液溫度 >20 °C

P2080 2A 信號粘滯

信號

最大

變化

幅度

<10℃

停機時間 >3 600 s

排氣流量積分 >1 666 g/s 0 s 2

GPF再生 =FALSE

表 4 P2080 62 診斷監(jiān)控表

表 5 冷起動校驗診斷監(jiān)控表

故障碼 監(jiān)控策略說明 監(jiān)測參數(shù) 閥值 輔助參數(shù) 激活條件 故障

需時

MIL激

活循環(huán)

P20E2 24 冷起動校驗不

合理(正偏差)

信號溫度大于

參考溫度 75℃

停機時間 >8 h

0 s 2

發(fā)動機狀態(tài) ON

P20E2 23 冷起動校驗不

合理(負偏差)

信號溫度小于

參考溫度 75℃

停機時間 >8 h

發(fā)動機狀態(tài) ON

件 modeA(排放相關的永久性故障碼)模式存在相同的故障碼后,

保存測量文件。

以上 2 個測試循環(huán)即完整的測試循環(huán)。測試完成后,將外

接線束拆除,并進行 3 個無故障循環(huán)的運行后,用 mode4 清除

ECU 故障碼,為下一個故障碼的測試做好準備。

按照以上的流程,將 34 號端子連接 5.00 V 電源,實現(xiàn)

P0546 00 的測試。

3.4 合理性診斷測試

根據(jù)故障碼 P2080 62 和 P2080 2A 的監(jiān)控表可知(表 4),

合理性類診斷的輔助參數(shù)明顯較電氣類多,該類診斷車輛的運行

工況復雜。傳感器的模型溫度為車輛 GPF 開發(fā)過程中標定,其通

過多樣本及外接熱電偶校正,具備高準確性。

P2080 62 測試方法 :起動發(fā)動機,使其運行時間大于 300 s,

此時冷卻液溫度應已大于 20℃,GPF 溫度傳感器的溫度經(jīng)測量為

400℃。查詢表 2 可知,此時對應的信號電壓應為 1.64 V。為了

使傳感器的輸出溫度偏差 250℃,使 ECU 進入診斷,使用函數(shù)發(fā)

生器設置 1.000 V 的輸入電壓(對應溫度 100℃)。保持電壓注入

的狀態(tài),車輛起步行駛,保持發(fā)動機轉(zhuǎn)速 1 200 ~ 4 500 r/min,

車速為 20 ~ 140 km/h,勻速駕駛避免急加急減,保持加速踏板

踩下的狀態(tài)。滿足工況行駛時間超過 20 s。按照流程保存好測量

文件,可完成 P2080 62 的測試。

P2080 2A 測試方法 :首先應確保車輛停機時

間大于 3 600 s。由于引發(fā)粘滯故障的條件是變化

幅度不超過 10℃(折算信號電壓波動約 0.05 V),

為避免有信號干擾造成試驗失敗,在點火開關處

于 OFF 狀態(tài)下,斷開 GPF 溫度傳感器信號線與

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021 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

基于有限元的某汽油機排氣歧管隔熱罩 NVH 優(yōu)化

(上汽通用五菱汽車股份有限公司,柳州 545007)

黃鷹、梅夏、韋善景

摘要 :本文通過對某汽油機進行聲源定位和整機 1 m 聲壓級噪聲測試,發(fā)現(xiàn)排氣歧管隔熱罩是主要噪聲源之一。利用 HyperMesh 軟件對排氣歧管隔熱罩進行模態(tài)

分析,然后提出增加約束點和雙層結(jié)構的優(yōu)化方案,最后通過臺架和整車驗證其降噪效果。結(jié)果表明,雙層結(jié)構的優(yōu)化方案降噪效果最好,能使發(fā)動機整機聲功率

級降低 2.0 dB,整車通過噪聲降低 0.7 dB。

關鍵詞 :排氣歧管隔熱罩 ;薄壁件 ;噪聲源 ;激勵共振 ;模態(tài)分析

中圖分類號 : U464.13 文獻標識碼 : A

0 引言

汽車 NVH 直接影響用戶乘坐時的舒適程度,而發(fā)動機是汽

車的主要激勵源,發(fā)動機 NVH 是整車 NVH 性能控制中最重要的

一個環(huán)節(jié)。因此如何提升發(fā)動機 NVH,是國內(nèi)汽車行業(yè)主要攻

關的難題 [1]。在發(fā)動機的所有零件中,作為薄壁件的排氣歧管隔

熱罩由于剛度低、表面積大,在發(fā)動機運行時極有可能是主要高

頻噪聲源 [2]。薄壁件的共振噪聲是由于受到排氣歧管振動激勵的

作用,表面強迫振動響應的結(jié)果。此類噪聲一般可通過結(jié)構優(yōu)化

或者提升自身阻尼的方法來解決 [3]。

本文通過對某汽油機進行聲學定位及 1 m 聲壓級噪聲測試,

發(fā)現(xiàn)排氣歧管隔熱罩對整機噪聲貢獻量很大。然后對排氣歧管隔

熱罩進行模態(tài)分析研究,并提出兩種改進方案,最后通過試驗驗

證確定最優(yōu)方案,有效降低了排氣歧管隔熱罩的輻射噪聲。

1 排氣歧管隔熱罩對發(fā)動機噪聲的影響

我司某款商用車搭載的汽油機在進行整車通過噪聲測試時,

通過噪聲高達 74.3 dB(A),不能滿足國家相關法規(guī) 74.0 dB(A)

的要求。根據(jù)整車 NVH 工程師反饋,在拆掉排氣歧管隔熱罩后,

整車通過噪聲達到國家法規(guī)要求。因此,基本判定整車通過噪聲

高于標準與發(fā)動機排氣歧管隔熱罩強相關。本文對發(fā)動機展開噪

聲測試及分析。

1.1 聲源定位測試

在發(fā)動機半消聲室內(nèi)對該發(fā)動機進行聲源定位試驗,測試工

況為 :發(fā)動機從 1 000 r/min 全負荷加速至額定轉(zhuǎn)速 5 600 r/min,

加速時間為 90 s。測試結(jié)果顯示,在整個加速過程中,噪聲聲壓

主要集中在低、中頻段。

為找到噪聲源零部件,項目團隊對整個頻率曲線進行定位

計算,發(fā)現(xiàn)排氣側(cè)噪聲主要來源于排氣歧管隔熱罩。在中低頻

500 ~ 2 000 Hz 時,聲源主要來自隔熱罩中部位置(圖 1);在

中高頻 2 000 ~ 3 000 Hz 時,聲源來自于隔熱罩的左側(cè)、右側(cè)

位置(圖 2);在 3 000 Hz 以上時,聲源從隔熱罩左側(cè)、中部和

右側(cè)不規(guī)則地傳出(圖 3)。

1.2 整機 1 m 聲壓級噪聲測試

為確定排氣歧管隔熱罩輻射噪聲對發(fā)動機整機噪聲的影響

程度,對發(fā)動機有無隔熱罩兩種狀態(tài)進行發(fā)動機 1m 聲壓級噪

聲測試,測試工況為 :1 000 r/min 全負荷加速至額定轉(zhuǎn)速 5

600 r/min,加速時間為 90 s。測試方法按照 GBT 1859—2000《往

復式內(nèi)燃機 輻射的空氣噪聲測量 工程法及簡易》中規(guī)定的五

圖 1 500 ~ 2 000 Hz 噪聲源定位

圖 2 2 000 ~ 3 000 Hz 噪聲源定位

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022 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

點法,分別在距離發(fā)動機進氣側(cè)、前端面、排氣側(cè)、后端面

和頂部 1 m 處各布置 1 個麥克風,測試 5 個端面的聲壓水平。

圖 4 和圖 5 分別是排氣側(cè) 1 m 聲壓級曲線和整機 1 m 聲功率

曲線。其中,紅色曲線是該發(fā)動機帶有排氣歧管隔熱罩時的加速

噪聲曲線,綠色曲線是該發(fā)動機去掉隔熱罩后的加速噪聲曲線。

從圖 4 可以看出,無隔熱罩狀態(tài)下發(fā)動機排氣側(cè) 1 m 聲壓

級曲線明顯降低,一般情況下降低 3.0 ~ 5.0 dB(A),在某些

轉(zhuǎn)速下甚至降低近 8.0 dB(A)。從圖 5 可以看出,無隔熱罩狀

態(tài)下發(fā)動機整機 1 m 聲功率級曲線也明顯降低,在發(fā)動機轉(zhuǎn)速

為 2 000 ~ 4 000 r/min 時,大部分降低 3 dB(A)以上。

通過聲源定位測試,鎖定了排氣歧管隔熱罩對排氣側(cè)噪聲影響

最大,貢獻量主要集中在隔熱罩中部位置。整機 1 m 聲壓級測試結(jié)

果也表明,有無隔熱罩差別很大,無隔熱罩時整機 1 m 聲壓級大大

降低。因此,對排氣歧管隔熱罩作為突破口進行 NVH 優(yōu)化分析。

2 排氣歧管隔熱罩模態(tài)分析

2.1 有限元模型的建立

利用 HyperMesh 軟件對排氣歧管隔熱罩進行模態(tài)分析。將

隔熱罩導入 HyperMesh 進行幾何清理,并提取中面特征。將單

元類型設置為 Shell,采用一階四邊形 2D 網(wǎng)格,設置單元尺寸參數(shù),

并使用智能網(wǎng)格劃分方式劃分 2D 網(wǎng)格。完成網(wǎng)格劃分之后,賦

予網(wǎng)格材料屬性,其材料特性參數(shù)為 :厚度 T= 為 1 mm ;彈性模

量 E 為 2.1×105 MPa ;泊松比 μ 為 0.3,密度 ρ 為 7 900 kg/m3

為了模擬最接近實際工作狀態(tài)時的排氣歧管隔熱罩固定

方式及模態(tài)特征,需將隔熱罩所有 5 個固定螺栓孔位置的 6

個自由度全部約束,以此為邊界條件,得到的隔熱罩有限元

模型(圖 6)。

圖 3 3 000 ~ 5 000 Hz 噪聲源定位

圖 5 整機 1 m 聲功率級曲線

圖 4 排氣側(cè) 1 m 聲壓級曲線

圖 6 隔熱罩的有限元模型

2.2 有限元模態(tài)計算及結(jié)果分析

將所建立的隔熱罩有限元網(wǎng)格模型導入 ANSYS 軟件中,進行

約束模態(tài)計算,從而獲得隔熱罩各階固有頻率與相應的模態(tài)振型。

由于所關心的是低階模態(tài),所以提取隔熱罩的前六階振動模態(tài)。

圖 7 為隔熱罩的前六階模態(tài)振型,圖中顏色越深,表示變形越大。

由以上計算結(jié)果可知,隔熱罩在約束狀態(tài)下的模態(tài)特征主要

表現(xiàn)為局部的振動,并且不同部位振動幅值相差很大。隔熱罩中

上部位置由于沒有螺栓固定,造成一階約束模態(tài)偏低。當激勵頻

率為 534 Hz 左右時,中間位置發(fā)生共振,振動量較大時,會產(chǎn)

生明顯的輻射噪聲峰值。同樣,隔熱罩右下側(cè)位置也缺乏約束點,

振動量較大。

第25頁

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023 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

因此可以知道,該隔熱罩振動幅度比較大的部位是中上部位

置和右下側(cè)位置。這 2 處結(jié)構振動幅度較大,應變能密度較集中,

相對于整體而言是剛度最為薄弱得部位,引起中低頻共振的可能性

最大。因此,主要對隔熱罩中上部、右下側(cè)這兩個部位進行拓撲優(yōu)化。

3 排氣歧管隔熱罩的優(yōu)化

噪聲和振動相關,要想降低噪聲就要減少振動的頻率。根據(jù)

結(jié)構的自由振動公式可知,振動頻率與結(jié)構的剛度及其固有頻率

相關。要想降低隔熱罩的噪聲,就要增加結(jié)構的剛度,提高隔熱

罩的固有頻率。剛度越大,在激勵力不變的情況下,結(jié)構產(chǎn)生的

振幅就越小;頻率越高,就會避開越多的低頻段,噪聲也會減少 [4]。

隔熱罩一階約束模態(tài)頻率與隔熱罩的材料、結(jié)構以及固定方式有

關,可以通過 CAE 分析優(yōu)化隔熱罩的結(jié)構及固定方式,提高其一

階約束模態(tài) [5]。

針對本隔熱罩的特點,結(jié)合 CAE 模態(tài)計算分析,為了有效

提高隔熱罩薄弱區(qū)域的一階模態(tài),對其輻射噪聲進行優(yōu)化 [6],對

該隔熱罩提出了增加約束點和雙層結(jié)構 2 種改進方案。

3.1 增加約束點優(yōu)化

3.1.1 優(yōu)化方案描述

通過 CAE 分析可知,排氣歧管隔熱罩中上部位置、右下部

位置是振動比較大的位置。仔細觀察發(fā)現(xiàn),中上部位置及右下部

位置區(qū)域類似平板結(jié)構,缺乏約束點。當發(fā)動機在運行時,隔熱

罩在排氣歧管的振動激勵下會發(fā)生共振導致輻射噪聲變大。因此,

為了減少隔熱罩薄弱結(jié)構的共振,可以在中上部位置、右下部位

置各增加一個固定約束點(圖 8)。

3.1.2 模態(tài)對比分析

對增加約束點后的隔熱罩進行模態(tài)分析,求解得隔熱罩前六

階的固有頻率和模態(tài)振型。固有頻率如表 1 所示??梢钥闯?,通

過增加隔熱罩約束點,原隔熱罩的各階固有頻率都得到了很大幅

度的提高。其一階固有頻率提高了 57.3%,可以避開部分低頻范

圍內(nèi)的共振,降低隔熱罩的振動輻射噪聲。

模態(tài)振型如圖 9 所示(顏色越深,變形越大)。從圖中可以

看出,前四階局部振動特性和振動強度都有所降低,第五和第六

階振動部位相對較多,能量作用離散程度越高,輻射噪聲越低。

階數(shù) 頻率/Hz

(原隔熱罩)

頻率/Hz

(增加約束點) 頻率升高率

1 534 840 57.3%

2 835 1 100 31.7%

3 937 1 156 23.4%

4 956 1 278 33.7%

5 1 100 1 466 33.3%

6 1 200 1 567 30.6%

表 1 隔熱罩優(yōu)化前后固有頻率對比

圖 7 原隔熱罩前六階模態(tài)振型

圖 9 增加約束點隔熱罩模態(tài)振型

圖 8 隔熱罩增加固定點示意圖

3.2 雙層結(jié)構優(yōu)化

3.2.1 優(yōu)化方案描述

原隔熱罩為單層 1 mm 厚的鍍鋁鋼板結(jié)構,此類質(zhì)量及剛度

均較小的薄壁零件容易受發(fā)動機機體的激勵從而產(chǎn)生共振,導致

第26頁

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024 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

輻射噪聲較大。為了提高隔熱罩的整體強度,項目團隊決定將原

來的單層鍍鋁鋼板結(jié)構改為雙層鍍鋁鋼板中空結(jié)構,內(nèi)層板和外

層板厚度均為 1 mm(圖 10)。雙層鍍鋁鋼板中間有一定的真空,

其隔熱效果更佳。

表 2 隔熱罩優(yōu)化前后固有頻率對比

4 試驗驗證

4.1 臺架試驗驗證

分別將這 2 種優(yōu)化方案的排氣歧管隔熱罩樣件裝到發(fā)動機

上,進行整機 1 m 聲壓級噪聲測試。試驗在半消聲室內(nèi)進行,

測試結(jié)果如圖 12 和圖 13 所示??梢钥闯?,與原隔熱罩相比,

這 2 種優(yōu)化方案對隔熱罩及發(fā)動機整機的輻射噪聲都有很好的

抑制作用,尤其在對峰值的抑制上,整個加速過程中,發(fā)動機

排氣側(cè) 1 m 聲壓級得到了明顯的降低。

試驗結(jié)果表明,2 種優(yōu)化方案的隔熱罩對降低排氣側(cè)近場噪

圖 10 雙層結(jié)構隔熱罩示意圖 聲最多達 8 dB(A),整機噪聲也降低了 2 dB(A)左右。

圖 11 雙層隔熱罩模態(tài)振型

階數(shù) 頻率/Hz

(原隔熱罩)

頻率/Hz

(雙層結(jié)構) 頻率升高率

1 534 884 65.5%

2 835 1 068 27.9%

3 937 1 451 54.9%

4 956 1 636 71.1%

5 1 100 1 832 66.5%

6 1 200 1 936 61.3%

3.2.2 模態(tài)對比分析

對雙層結(jié)構的隔熱罩進行模態(tài)分析,求解得隔熱罩前六階的

固有頻率和模態(tài)振型。固有頻率如表 2 所示,可以看出,雙層結(jié)

構隔熱罩各階固有頻率與原隔熱罩相比均有顯著提高。其一階固

有頻率提高了 65.5%,比增加約束點還高出 8.3%。

由模態(tài)振型可以看出(圖 11),與原來單層隔熱罩對比,雙

層隔熱罩整體強度有很大提升。在 1 200 Hz 以內(nèi)模態(tài)階數(shù)由原來

的 6 階模態(tài)減少為 2 階,很好地抑制了隔熱罩的輻射噪聲。

圖 12 發(fā)動機排氣側(cè) 1 m 聲壓級曲線

圖 13 發(fā)動機整機聲功率曲線

4.2 整車試驗驗證

分別將這 2 種優(yōu)化方案的隔熱罩裝到整車進行通過噪聲測

試,測試在海南汽車試驗研究所進行。測試過程方法和數(shù)據(jù)處

理均完全按照國標規(guī)定執(zhí)行,最終結(jié)果如表 3 所示。可以看出,

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025 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

表 3 整車通過噪聲測試結(jié)果

方案 實測值/dB(A) 降噪量/ dB(A) 評估[≦74 dB(A)]

原狀態(tài) 74.5 —— NOK

增加約束點 74.2 ↓0.3 NOK

雙層結(jié)構 73.8 ↓0.7 OK

2 種方案均能降低整車外加速噪聲,但雙層結(jié)構的隔熱罩效果比

增加約束點的隔熱罩好,能使整車通過噪聲滿足法規(guī)要求。這是

因為增加約束點只是提高了局部強度,而雙層結(jié)構則從整體上提

升隔熱罩的強度,效果更好。

結(jié)合臺架和整車試驗結(jié)果,最終選擇雙層結(jié)構的隔熱罩作為

優(yōu)化方案。

5 結(jié)束語

本文通過對某汽油機進行噪聲測試,發(fā)現(xiàn)排氣歧管隔熱

罩是主要的噪聲源之一。通過對排氣歧管隔熱罩進行模態(tài)分

析并提出改進方案,最后通過試驗驗證確定了最終的優(yōu)化方

案。本次對某汽油機排氣歧管隔熱罩的優(yōu)化改進取得了良好

的效果,使搭載該發(fā)動機的整車通過噪聲達到了法規(guī)要求。

通過本研究可以得到如下結(jié)論,對于發(fā)動機設計中如何提升

NVH 水平具有一定的推廣價值。

(1)排氣歧管隔熱罩屬薄壁類零件,在進行設計時需重點關

注其 NVH 性能。

(2)隔熱罩可以通過提高一階模態(tài)改善其振動特性,從而降

低隔熱罩的輻射噪聲。對于單層鍍鋁鋼板隔熱罩而言,可通過增

加約束點或采用雙層結(jié)構提高剛度。

(3)對于單層鍍鋁鋼板隔熱罩的降噪優(yōu)化,雙層結(jié)構方案比

增加約束點效果好。

【參考文獻】

作者簡介 :

黃鷹,本科,工程師,研究方向為動力開發(fā)及測試分析。

[1] 趙衛(wèi)平 , 張衛(wèi)國 , 吳超 , 等 . 某汽油機正時罩蓋 NVH 優(yōu)化分析 [J]. 小型

內(nèi)燃機與車輛技術 ,2015,44(04):71-74.

[2] 楊磊 , 范習民 , 高偉 , 等 . 基于 Abaqus 的某汽油機排氣歧管隔熱罩

優(yōu)化分析 [J]. 計算機輔助工程 ,2013,22(S2):119-123.

[3] 趙俊男 , 王延陽 , 張爽 , 等 . 基于有限元的排氣歧管隔熱罩動態(tài)特性分析

與噪聲驗證 [J]. 汽車實用技術 ,2018(04):80-82.

[4] 張宗成 , 楊景玲 , 張燕 , 等 . 發(fā)動機油底殼的噪聲分析及結(jié)構優(yōu)化 [J]. 噪

聲與振動控制 ,2013(06):123-127.

[5] 楊金才 , 閔福江 , 張亮 , 等 . 發(fā)動機隔熱罩噪聲分析及改進 [C]//.2008 中

國汽車工程學會年會論文集 ,2008:113-116.

[6] 姜紹忠 , 閻文兵 , 陳越 , 等 . 柴油機表面輻射噪聲控制研究 [J]. 機械與電

子 ,2011(05):71-73.

【參考文獻】

作者簡介 :

陳旭健,本科,工程師,研究方向為汽車動力系統(tǒng) OBD 診斷標定及 PVE 測試。

[1] 劉旭洋 , 張宇光 , 范智權 , 等 . 基于國六排放標準下的量產(chǎn)車評估測試

(PVE) 方法研究 [J]. 汽車工程師 ,2021(11):5-8.

[2] GB18352.6-2016 輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階

段)[S].

[3] 生態(tài)環(huán)境部機動車排污監(jiān)控中心 . 輕型車國六標準實施細則(試

行).2018.

[4] 王 成 君 , 黎 蘇 , 周 文 瑾 , 等 .GPF 故 障 診 斷 策 略 研 究 [J]. 汽 車 實 用 技

術 ,2021,46(19):89-93.

[5] 趙 偉 . 國 Ⅵ 汽 油 車 顆 粒 物 排 放 后 處 理 應 對 策 略 [J]. 汽 車 維 護 與 修

理 ,2021(7):7-11

(上接第 20 頁)

該測試需要先將車輛放置在環(huán)境艙里浸車,并且為了測試留有冗

余,避免進入量程極限位置,設置環(huán)境艙溫度為 40℃。根據(jù)冷起

動校驗診斷監(jiān)測表,40℃ -75℃ =-35℃,再根據(jù)表 2 可得函數(shù)發(fā)

生器需注入 0.74 V 信號電壓,按照試驗流程應能實現(xiàn)報碼。

3.6 校驗測試結(jié)果

檢查測量文件,儲存的故障碼及數(shù)量都應正確。未決故障

循環(huán)應只有 mode7 儲存了故障碼 ;確認故障循環(huán)應 mode3、

mode7 及 modeA 都儲存了故障碼,且顯示的 MIL 狀態(tài)為點亮。

按照規(guī)則命名并分類保存,為編寫測試報告做準備。

4 結(jié)束語

不同于型式試驗占用較多場地及設備資源,PVE 測試更多的

是需要理解零部件功能、診斷目的和邏輯原理,思考在較少的資

源下,快速有效地完成試驗。在“國六”實施初期,試驗技術資

源的缺少,企業(yè)的測試一般委托專業(yè)檢測機構進行。企業(yè)自主團

隊的組建與測試開展,可節(jié)約委外試驗成本,成效顯著。PVE 測

試為國六標準中的重要試驗項,而 GPF 溫度傳感器作為發(fā)動機排

放系統(tǒng)的重要零件,其 PVE 測試具有很強的代表性。本研究希望

實現(xiàn)以點帶面、開拓視野,為整車廠商自主測試提供參考。

第28頁

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026 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

1.1 發(fā)動機空燃比處于較稀狀態(tài)儲氧率模型

發(fā)動機空燃比處于較稀狀態(tài)時,發(fā)動機燃燒排放物質(zhì)中氧

含量富余。此時一部分與鈰氧化物 Ce2O3 反應生成 CeO2 儲存在

催化器,在 Ce 表面富余 O2 的反應速率正比于 O2 的吸附速率。

另一部分氧則與 HC 和 CO 發(fā)生氧化反應,生成 CO2 和 H2O。根

據(jù)化學反應動力學方程,此時三元催化器的儲氧率為 :

式中 LOSC ——三元催化劑活性層單位面積

k fill ——吸附速率系數(shù)

——活性層中氧氣濃度

——Ce 表面 O2 覆蓋率

1.2 發(fā)動機空燃比處于較濃狀態(tài)儲氧率模型

發(fā)動機空燃比處于較濃狀態(tài)時,發(fā)動機燃燒排放物質(zhì)中氧

含量貧乏。在貴金屬 Ce 表面過量 CO 的反應速率正比于脫附速率,

根據(jù)化學反應動力學方程,此時三元催化器的氧釋放率為 :

式中 k emp——脫附速率系數(shù)

θ CO——Ce 表面 CO 表面覆蓋率

則過量空氣系數(shù) λ 值的定義為 :

式中 R——還原劑的濃度

O——氧化劑的濃度

P——燃料燃燒排放物的濃度

基于儲氧率模型的三元催化器失效故障監(jiān)測研究

(1. 河南科技大學,洛陽 471003 ;2. 河南職業(yè)技術學院,鄭州 450046)

吉武俊 1

、張尚月2

摘要 :本文通過建立三元催化器的儲氧率數(shù)學模型,設計了三元催化器失效的診斷算法,使用最小二乘法對發(fā)動機三元催化器的儲氧率模型老化因子進行在線監(jiān)測,

確定了三元催化器失效診斷的使能條件。最后,通過發(fā)動機臺架試驗,驗證了失效診斷算法能有效地診斷出三元催化器的失效程度。

關鍵詞 :三元催化器 ;儲氧率 ;失效 ;空燃比 ;儲氧能力 ;失效故障監(jiān)測

中圖分類號 : U464.1 文獻標識碼 : A

基金項目 :2021 年河南省博士后科研資助項目《車輛排放系統(tǒng)故障機理與智能針對方法研究》(項目編號 :202103104);2022 年度河南省高等學校重點科研項目《汽

車發(fā)動機氧傳感器老化故障監(jiān)測與診斷方法研究》(項目編號 :22A460021)。

0 引言

三元催化器是現(xiàn)代轎車汽油發(fā)動機排放系統(tǒng)后處理最為有

效的裝置之一 [1-2]。但車輛行駛里程超過 10 萬 km 后,三元催

化器會出現(xiàn)不同程度的失效現(xiàn)象。一旦行駛里程超過 20 萬 km,

三元催化器凈化尾氣的功能會成倍減弱,甚至完全喪失凈化功

能 [3]。本文針對三元催化器的失效故障進行診斷,圍繞采用閉環(huán)

控制發(fā)動機的三元催化器失效監(jiān)測的問題,提出建立三元催化器

的儲氧率數(shù)學模型,設計三元催化器失效的診斷算法,對發(fā)動機

三元催化器的儲氧率模型老化因子進行在線監(jiān)測。由此確定三元

催化器失效診斷的使能條件,從而實現(xiàn)了對三元催化器失效故障

的有效監(jiān)測。

1 三元催化器儲氧率模型

三元催化器儲氧率模型是表示三元催化器的最大儲氧量與

燃燒排放物中氧含量之間的關系 [4-5]。根據(jù)三元催化器入口、出

口氧傳感器采集到的 λ 值,建立三元催化器儲氧率模型,通過模

型估計 CeO2 的相對氧氣覆蓋率。三元催化器儲氧率模型求解的

ROC 氧氣覆蓋率可在線估計催化轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)化效率,判別三元

催化器的老化程度,可滿足控制的實時性要求。三元催化器儲氧

率η 可表示為 :

(1)

式中 Ostore——三元催化器實際儲氧量

O MAX——三元催化器最大儲氧量

當發(fā)動機運轉(zhuǎn),三元催化器工作時,η 始終在 0 ~ 1 不斷變

化。η=1 時,催化器儲存氧達到飽和狀態(tài) ;η=0 時,催化器氧處

于完全釋放狀態(tài)。

第29頁

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027 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

當R <P,R/P ∝ 0 時,發(fā)動機空燃比處于較稀狀態(tài);當O <P,

O/P ∝ 0 時,發(fā)動機空燃比處于較稀狀態(tài)。則過量空氣系數(shù)為 :

(6)

式中 λ L——發(fā)動機空燃比處于較稀狀態(tài)時過量空氣系數(shù)

Oex——氧化劑余下氣體的濃度

λR——發(fā)動機空燃比處于較濃狀態(tài)時過量空氣系數(shù)

Rex——還原劑余下氣體的濃度

令λ L,R -1=λ L,R,則得

(7)

(8)

由 式(6) 和 式(7) 可 知, 當 λ=0 時, 則 排 放 物 為 CO2、

H2O和N2 ;若 λ > 0,則排放物中為 NO 和 O2 ;若 λ < 0 ,則

排放物為 CO 和 HC。

2 三元催化器儲氧率計算

利用 simulink 建立三元催化器儲氧率模型(圖 1),排氣管

上游氧傳感器信號的變化受空燃比變化的影響。在滿足診斷使能

條件下,當空燃比為定值時,排氣管上游氧傳感器信號近似為一

常數(shù)。三元催化器的型號以及其老化程度決定了鈰氧化物吸附、

脫附速率常數(shù)。取新的三元催化器反應速率常數(shù)為 1。

發(fā)動機在不同工況下,三元催化器的儲氧率受發(fā)動機空燃

比和流量的影響。在空燃比減小時,排氣中有害氣體相對增加,

而 Ce 表面氧的儲存率隨著流量的增加而減小。圖 2 所示為空燃

比A/F=13.1 時,經(jīng)過 7.5 s 后,三元催化器完全釋放氧,其儲氧

率η 由 1 逐漸下為 0。

圖 1 面向控制三元催化器儲氧率模型

圖 2 空燃比為 13.1 時儲氧率 η 的仿真結(jié)果

當發(fā)動機空燃比增加時,排氣中有害氣體相對減少,而

Ce 表面氧的儲存率隨著流量的增加而加大。隨著排氣流量的

增加,三元催化器氧的儲存達到飽和狀態(tài)。圖 3 所示為空燃比

A/F=16.1 時,經(jīng)過 13 s 后,三元催化器儲氧達到了飽和狀態(tài),

其儲氧率η 由 0 逐漸上升到 1。

第30頁

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028 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

3 三元催化器老化診斷算法

診斷算法的設計思路為 :通過把發(fā)動機空燃比變稀,讓三

元催化器在儲氧達到飽和狀態(tài),再把發(fā)動機空燃比變濃,通過計

算三元催化器后氧傳感器相對前氧傳感器的反饋滯后時間來診斷

三元催化器的老化程度。

該診斷算法的關鍵是 :①在空燃比變稀過程中,判別三元

催化器儲存氧是否已經(jīng)飽和狀態(tài) ;②后氧傳感器反饋延遲時間的

準確測量 ;③在排氣由稀變濃的過程中,需要了解三元催化器中

的氧是否已經(jīng)完全釋放。

由此,式(2)和式(3)可以表示為 :

(9)

式(9)變化后得 :

(10)

式中 k gr——劣化因子,分別表示k fill/LOSC 和k emp/LOSC

λ——空燃比

當三元催化器的儲氧能力越好,劣化因子k gr 就越小,發(fā)動

機空燃比λ 由稀變濃過程中,后氧傳感器相對于前氧傳感器信號

滯后的延遲時間變長。隨著三元催化器老化程度的加劇,劣化因

子k gr 會逐漸變大,其儲氧能力逐漸降低,則后氧傳感器對空燃

比λ 變化的反饋延遲時間也相應變短。

當發(fā)動機空燃比為定值時,在滿足診斷使能條件下,三元

催化器的溫度、發(fā)動機工況等對轉(zhuǎn)化效率的影響因素都只在狹小

的區(qū)間內(nèi)變化,可以忽略,轉(zhuǎn)化效率受三元催化器自身老化程

度的影響就突出了。先將發(fā)動機控制在空燃比為 16.1 附近工作,

通過式(2)計算氧儲存率η 值,當η 接近 1 時,三元催化器氧

儲存達到飽和。然后將空燃比控制在 13.1 附近工作,通過式(3)

計算氧儲存率η 值,當η 接近 0 時,三元催化器氧儲存枯竭。

計算出此時后氧傳感器相對前氧傳感器的反饋滯后時間,把

此反饋滯后時間稱為三元催化器儲氧能力時間(Oxygen Storge

Capacity :OSC)。將計算出的反饋滯后時間與三元催化器標定

的儲氧能力 OSC 臨界閾值比較。若計算出的反饋滯后時間小于

標定 OSC 閾值,則判定三元催化器本次診斷存在故障。三元催

化器老化診斷算法的流程如圖 4 所示。

圖 4 三元催化器老化診斷算法的流程

圖 3 空燃比為 16.1 時儲氧率 η 仿真結(jié)果

4 三元催化器老化診斷的實驗分析

在滿足診斷使能條件后,發(fā)動機在熱怠速工況下,空燃比、

排氣溫度、空間速度、排氣壓力和排氣流均勻性等影響三元催化

器轉(zhuǎn)化效率的因素都只在狹小區(qū)間內(nèi)變化,可以忽略。三元催化

器自身的老化對其轉(zhuǎn)化效率的影響就突出出來。

判別三元催化器氧儲存率是否達到飽和狀態(tài),可采用逐漸

逼近方法進行測試。試驗操作過程分為 2 個環(huán)節(jié)。

第 1 個環(huán)節(jié)是在發(fā)動機滿足使能條件下,改變發(fā)動機空燃比,

使發(fā)動機由怠速空燃比閉環(huán)控制狀態(tài)進入稀空燃比開環(huán)控制狀態(tài)

(λ=16.1)。測試時間分別為 1 s、3 s、5 s、7 s、9 s、12 s、15 s

和 18 s。

第 2 個環(huán)節(jié)是踩下加速踏板,加濃混合氣,使發(fā)動機由稀

空燃比開環(huán)控制狀態(tài)進入濃空燃比開環(huán)控制狀態(tài)(λ=13.1),并

做相應時間的測試,消耗掉三元催化器 Ce 表面的 O2。最后使發(fā)

動機回到怠速空燃比閉環(huán)控制狀態(tài)運行。為了驗證所設計老化診

斷算法的有效性,分別使用已知正常和老化的同型號三元催化器

進行試驗。

4.1 正常三元催化器的實驗分析

正常三元催化器的試驗結(jié)果如圖 5 所示。計算圖 5 中空燃

第31頁

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029 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

比由稀變濃時,前氧傳感器和后氧傳感器信號穿過化學計

量與基準電壓的時間差,結(jié)果如圖 6 所示。通過試驗數(shù)據(jù)得出,

正常三元催化器在空燃比變化時,后氧傳感器相對于前氧傳感器

的反饋滯后時間為 8 s 左右,也就是 OSC 閾值為 8 s。

4.2 老化三元催化器的實驗分析

老化三元催化器的試驗結(jié)果如圖 7 所示。計算圖 7 中空燃

比由稀變濃時,上下游氧傳感器信號穿過化學計量與基準電壓的

時間差,結(jié)果如圖 8 所示。通過試驗數(shù)據(jù)得出,老化三元催化器

在空燃比變化時,后氧傳感器相對于前氧傳感器的反饋滯后時間

為 3 s 左右,相比正常三元催化器的 OSC 閾值 8 s 明顯縮短。

因此,OSC 時間可區(qū)分正常和老化的三元催化器。

5 結(jié)束語

本文針對三元催化器的失效故障診斷,圍繞三元催化器失

效故障監(jiān)測的問題展開研究,得出以下結(jié)論。

(1)利用 simulink 建立基于三元催化器儲氧率模型

設計的三元催化器老化診斷算法,能夠有效診斷出三元催

化器的老化程度。

圖 5 正常三元催化器的試驗結(jié)果

圖 8 稀變濃劣化催化器下上游氧傳感器電壓

圖 7 老化三元催化器的試驗結(jié)果

圖 6 稀變濃下上游氧傳感器電壓

【參考文獻】

作者簡介 :

吉武俊,博士,教授,研究方向為車輛排放系統(tǒng)故障診斷。

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及試驗研究 [J]. 內(nèi)燃機學報 ,2009,27(05):430-434.

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[5] Brandt E P, Grizzle J W. Three-way catalyst diagnostics for advanced

emissions control systems[C]// American Control Conference, 2001.

Proceedings of the 2001. IEEE, 2001.

(2)基于劣化因子的分析,通過仿真得出隨著里程的增加,

劣化因子會逐漸變大,轉(zhuǎn)化效率逐漸減低??杖急茸兓瘜匣?/p>

元催化器的后氧相對前氧傳感器反饋延遲時間縮短。

(3)通過臺架試驗,驗證了設計的三元催化器老化診斷算

法能夠準確診斷出催化器是否達到使用極限以及老化程度。且該

診斷算法簡單、運算量小,適用于車載實時診斷系統(tǒng)。

第32頁

學術 | 行業(yè)分析

ACADEMIC

030 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

基于汽車零部件尺寸精度數(shù)字化管理模式研究與應用

(東風柳州汽車有限公司,柳州 545005)

范孝輝

摘要:汽車零部件尺寸精度管理是白車身精度的重要基礎,目前汽車零部件尺寸精度管理在數(shù)據(jù)存儲、預警、整改監(jiān)控等環(huán)節(jié)都依賴于人工,存在較多不足,影響整車品質(zhì)。

本文以目前汽車零部件尺寸精度管理現(xiàn)狀為基礎,提出通過數(shù)字化管理模式,實現(xiàn)汽車零部件尺寸精度的提升。

關鍵詞 :汽車零部件 ;尺寸精度 ;數(shù)字化 ;數(shù)據(jù)預警 ;可追溯

中圖分類號 : F273.1 文獻標識碼 :A

0 引言

隨著汽車行業(yè)競爭日趨激烈,顧客對產(chǎn)品質(zhì)量需求也越來

越高,焊裝白車身的作為車身各類部品裝配的載體,其精度水

平直接影響整車品質(zhì) [1]。汽車零部件作為白車身的主要構成,

是白車身精度形成的源頭。因此開展零部件尺寸精度管理研究,

將精度管理實現(xiàn)從源頭進行有效管控,對提升整車品質(zhì)具有重

大意義。

從目前行業(yè)精度管理發(fā)展來看,全面的數(shù)字化智能制造是高

產(chǎn)品質(zhì)量需求的解決方案?!稒C械工業(yè)“十四五”質(zhì)量管理規(guī)劃

綱要》提出,要充分利用數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化制造轉(zhuǎn)型升級

的戰(zhàn)略機遇,圍繞提升全生命周期產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性和安全性推

進質(zhì)量管理,并充分利用信息化等技術手段來加強質(zhì)量數(shù)據(jù)的采

集、分析、評價、決策和追溯 [2]。一汽也提出了運用“1164”數(shù)

智化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)法,實現(xiàn)全方位數(shù)字化管理,建設成“數(shù)字一汽”的

戰(zhàn)略規(guī)劃 [3]。

本文通過對目前汽車零部件尺寸精度管理現(xiàn)狀進行深入分

析,探索通過數(shù)字化管理的模式,實現(xiàn)汽車零部件尺寸精度數(shù)據(jù)

管理、數(shù)據(jù)預警、經(jīng)驗庫建立等過程的全面高效管理。針對零部

件尺寸精度管理,由于外協(xié)零部件數(shù)量較大,從零件測量、數(shù)據(jù)

收集和精度異常識別等過程都無法達到 100% 覆蓋,同時相應的

數(shù)據(jù)整合、預警和問題整改監(jiān)控等基本依賴于人工的判斷,管理

效率較低。

基于此,本研究從目前整個零部件尺寸精度管理現(xiàn)狀入手,

識別管理業(yè)務痛點,探索利用數(shù)字化管理模式對零部件尺寸精度

進行全面管理。研究以數(shù)據(jù)為主線,建立汽車零部件尺寸精度系

統(tǒng),實現(xiàn)從零部件精度各環(huán)節(jié)的實時數(shù)據(jù)監(jiān)控、質(zhì)量反饋到跟蹤

處理管理,達到了提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。該研究通過數(shù)據(jù)監(jiān)控及

在線處理、預警和協(xié)同,提高問題事件處理的規(guī)范性和處理效率,

實現(xiàn)工藝質(zhì)量數(shù)據(jù)的集中匯總、工藝質(zhì)量風險預防預控、問題閉

環(huán)經(jīng)驗的共享和有效傳承,從根本上提高零部件尺寸精度的效率

和能力,進而提高白車身的質(zhì)量,提升核心競爭力 [4]。

1 汽車零部件尺寸精度管理現(xiàn)狀分析

汽車零部件由于數(shù)量龐大,每個主機廠的零部件均由多個供

應商來供貨,同時各供應商內(nèi)部精度管理水平差異,導致整體零

部件精度管理難以統(tǒng)一。這主要體現(xiàn)在日常的精度數(shù)據(jù)收集、測

量要求、異常的數(shù)據(jù)預警以及整改監(jiān)控等方面存在較多不足。

1.1 零件測量

前期對零件的重要度進行分級管理,并定義相應的測量頻次,

供應商按照該數(shù)據(jù)測量頻次進行數(shù)據(jù)的提交。由于整個外協(xié)件數(shù)

量龐大,人工監(jiān)管下數(shù)據(jù)的提交主要為抽查。因目前各供應商零

件測量與整車生產(chǎn)計劃不匹配,會導致數(shù)據(jù)存在提交遺漏和滯后

的情況。當后工序有異常問題,有可能發(fā)生查詢的零件數(shù)據(jù)與實

際情況差異,導致問題分析整改周期變長。

1.2 數(shù)據(jù)存儲

目前零部件測量數(shù)據(jù)由供應商以 excel 表格形式,通過網(wǎng)

盤、郵件形式等進行提交。這導致數(shù)據(jù)分散,分析查詢時路徑不

一,可追溯性差。而且單個 excel 表格的數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)少,一般

在 30 ~ 40 組數(shù)據(jù),對應時間周期在 1 個月左右,這導致數(shù)據(jù)難

以快速查詢分析,無法追溯過往的數(shù)據(jù)。

1.3 數(shù)據(jù)預警

零部件測量數(shù)據(jù)表中,通過顏色規(guī)則對異常數(shù)據(jù)進行顯示;

人工通過顏色識別異常,由質(zhì)量人員向相應的工藝人員進行預

警、整改監(jiān)控。整個過程依賴于人工監(jiān)控,單個零件預警時間

較長(約 30 min),存在預警缺失,且不能實現(xiàn)實時預警。

1.4 流程監(jiān)控

預警問題以單一 excel 表格進行人工監(jiān)控,存在遺漏和整改

滯后的情況,也不能實時監(jiān)控預警問題的改善效果。

第33頁

學術 | 行業(yè)分析

ACADEMIC

031 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

2 汽車零部件尺寸精度管理系統(tǒng)研究及應用

從行業(yè)發(fā)展來看,目前的市場對質(zhì)量要求越來越嚴格,人工

生產(chǎn)管理模式向智能化、全面化和數(shù)字化轉(zhuǎn)變成為行業(yè)趨勢。因

此在對汽車零部件尺寸精度管理現(xiàn)狀分析后,本司決定開發(fā)應用

零部件尺寸精度的管理系統(tǒng),以直接替代原有人工數(shù)據(jù)管理模式,

實現(xiàn)數(shù)據(jù)全面實時監(jiān)控、效率提升、問題快速反應以及質(zhì)量提升 [5]。

2.1 總體建設目標

(1)建立數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理。針對現(xiàn)存多個供應商、數(shù)據(jù)較多的

零部件、多種提交數(shù)據(jù)形式以及數(shù)據(jù)記錄單一的情況,將各供應

商零部件數(shù)據(jù)規(guī)范導入到系統(tǒng)集成,進行數(shù)字化管控,實現(xiàn)精度

類數(shù)據(jù)統(tǒng)一歸口、同一平臺管理。

(2)減少人工數(shù)據(jù)導入的繁雜工作,實現(xiàn)精度數(shù)據(jù)自動導入

性,這打破了以往數(shù)據(jù)采集編制整理均由人工負責、效率低較的

模式。通過數(shù)據(jù)采集實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動讀取識別進入至系統(tǒng),可以有

效減輕精度數(shù)據(jù)管理人員的工作量。

(3)建立預警模型,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時預警,改善人工預警的

及時性,同時確保預警的準確定。

(4)實現(xiàn)精度大數(shù)據(jù)可追溯性,改善了傳統(tǒng)電子測量表測組

數(shù)限制,精度數(shù)據(jù)只要輸入零件號、時間等條件便可調(diào)取對應數(shù)

據(jù),日常隨時進行調(diào)取。

(5)實現(xiàn)手機終端數(shù)據(jù)查詢,解決了處置現(xiàn)場問題時必須回

辦公室查詢數(shù)據(jù)的困擾。

2.2 系統(tǒng)功能實現(xiàn)方案

(1)數(shù)據(jù)采集。零部件尺寸精度管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集按實際

情況可采用多種形式,包括人工錄入、掃描文件(點云 .STL)上

傳和電子表上傳等。人工錄入時,輸入測量數(shù)據(jù)及日期即可自動上

傳更新至系統(tǒng),測量人員可在測量現(xiàn)場利用平板或手機快捷錄入,

減少手工記錄工作。針對日常精度問題分析,經(jīng)常需要對零件進行

掃描存儲,對此系統(tǒng)可以提供掃描文件上傳存儲功能,掃描文件上

傳后可直接查看 3D 圖像。針對日常的電子表,統(tǒng)一路徑后系統(tǒng)可

進行數(shù)據(jù)的自動抓取。最終系統(tǒng)將實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲管理。

(2)視圖管理。為實現(xiàn)數(shù)據(jù)的直觀展示,系統(tǒng)設定有零部件

的測點圖及數(shù)據(jù)視圖 2 種形式。測點圖通過測點框直觀顯示測點

的最近變化趨勢圖(圖 1),通過雙擊測點框,可直觀查看數(shù)據(jù)的

變化趨勢,對比數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)視圖則實時顯示測點各時間段的測量

數(shù)據(jù),實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時查看。通過數(shù)據(jù)查詢條件設定,可查看不

同時段、不同零件號的測量數(shù)據(jù)。

(3)統(tǒng)計管理?;谌粘5臄?shù)據(jù)分析需求,系統(tǒng)提供多點趨

勢圖、彩虹圖、單值移動極差、均值標準偏差、均值極差、中位

極差以及直方圖等常用統(tǒng)計形式。同時,系統(tǒng)還能夠統(tǒng)計當前數(shù)

圖 1 測點圖

第34頁

學術 | 行業(yè)分析

ACADEMIC

032 AUTO DRIVING & SERVICE?2022 . 12

【參考文獻】

作者簡介 :

范孝輝,在職研究生,工程師,研究方向為汽車整車及零部件質(zhì)量管理、生產(chǎn)

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據(jù)平均值、CP 和 CPK 等指標,實現(xiàn)數(shù)據(jù)偏差及穩(wěn)定性分析及監(jiān)控。

(4)預警管理。尺寸精度管理系統(tǒng)通過設定的預警規(guī)則、預

警對象以及預警方式,自動推送預警信息至相應負責人,并對預

警問題進行流程監(jiān)控。預警信息可同步至騰訊通或企業(yè)微信等,

可實時查看。相關負責人通過查看預警問題改進流程,對已關閉

問題固化相應的分析方法和整改方案,建立問題點處置經(jīng)驗庫。

出現(xiàn)同類問題時,系統(tǒng)自動調(diào)取過往對策并發(fā)出提示,以減少重

復分析工作,提高分析效率。

預警是指系統(tǒng)設定多種判異準則,并設定預警對象(責任

人、自工程負責人和后工程負責人),實現(xiàn)數(shù)據(jù)的 100% 實時監(jiān)

控(圖 2)。對比人工預警,系統(tǒng)自動預警可以大幅度減少人工數(shù)

據(jù)的查詢時間,并實現(xiàn)預警時間消除、數(shù)據(jù)的 100% 監(jiān)控、實時

預警和問題流程監(jiān)控等功能,還可以建立問題經(jīng)驗庫快速查詢。

預警流程監(jiān)控是指通過預警信息推送,填寫改進單并監(jiān)控整改流

程。對于復發(fā)問題記錄復發(fā)次數(shù),并預警至相應的自工程負責人

和后工程負責人進行風險確認。

圖 3 管理效能統(tǒng)計

3 運行成效

(1)管理效能提升。通過數(shù)字化管理替代人工管理,在數(shù)據(jù)

查詢、預警、分析和流程監(jiān)控上實現(xiàn)效率大幅提升(圖 3)。

(2)精度提升。通過對比日常的人工管理模式,通過數(shù)字化

管理系統(tǒng)應用,白車身車精度穩(wěn)定性大幅提升,在 CP、CPK 等

指標已超過對標標桿,達到行業(yè)前列水平。

4 結(jié)束語

本文基于汽車零部件尺寸精度管理現(xiàn)狀,建立數(shù)字化管理系

統(tǒng),通過系統(tǒng)替代人工在數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)預警、數(shù)據(jù)統(tǒng)計以及問

題監(jiān)控等環(huán)節(jié)的工作,實現(xiàn)數(shù)據(jù)、流程全覆蓋監(jiān)管,以及問題預

警的規(guī)范化管理。

零部件尺寸精度數(shù)字化管理在數(shù)據(jù)管理模式、數(shù)據(jù)整合、數(shù)

據(jù)預警和流程監(jiān)控等方面實現(xiàn)創(chuàng)新。通過數(shù)據(jù)的整合,實現(xiàn)大批

量存儲及數(shù)據(jù)的快速查詢 ;通過建立預警模型,可實時監(jiān)控所有

異常數(shù)據(jù);同時預警問題進行流程監(jiān)控,實現(xiàn)異常數(shù)據(jù) 100% 監(jiān)控。

在應用零部件尺寸精度數(shù)字化管理系統(tǒng)后,管理過程中在數(shù)據(jù)查

詢、問題預警和管理效率等方面,較人工管理有了大幅提升。

圖 2 系統(tǒng)預警定義

日常預警問題會形成預警臺賬。對于一些典型問題,可以補

充完整分析、整改等資料,并通過審核流程形成問題點處置的經(jīng)

驗庫。經(jīng)驗庫包含預警問題的原因分析、整改方案、技術文件和

數(shù)據(jù)統(tǒng)計等信息。出現(xiàn)同類問題時,系統(tǒng)自動調(diào)取過往對策并提

示,減少重復分析工作,提高分析效率。

(5)統(tǒng)計管理。系統(tǒng)通過設定時間、選擇需要的統(tǒng)計區(qū)域,

可統(tǒng)計相應的合格率、CP 和 CPK 等指標 [6],并按實際情況可生

成相應的周報、月報等,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的日常監(jiān)控。

(6)封樣數(shù)據(jù)管理。封樣數(shù)據(jù)提交流程審核確認后,系統(tǒng)會

計算上傳數(shù)據(jù)文件中所有點位的封樣數(shù)據(jù)指標,存放到相應點位

中,并按封樣設定進行預警。

(7)考核管理。通過在系統(tǒng)中設定供應商數(shù)據(jù)提交監(jiān)控、問

題流程監(jiān)控等要求,系統(tǒng)自動根據(jù)設定的考核規(guī)則生成考核單,

用戶可選擇是否執(zhí)行考核,修改單據(jù)狀態(tài)并保存。

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