呂柏源 等·橡膠加工技術(shù)及設(shè)備的研究
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3.1 課題的來源與積累
從 1820 年代最早出現(xiàn)開煉機以后,橡膠工業(yè)一直采用開煉機煉膠。由于開煉機煉膠時粉塵飛揚,不但工
作條件惡劣,而且效率低,勞動強度大,在經(jīng)過一個世紀于 1916 年美國人(Banbury)本伯里發(fā)明設(shè)計了具有
壓砣和卸料門的橢圓型轉(zhuǎn)子密煉機以來,在激烈的市場競爭中,煉膠設(shè)備向著“高質(zhì)、高效、低耗、低成本”
方向發(fā)展。煉膠設(shè)備的功率從幾十千瓦發(fā)展到 3300KW,容量從幾升發(fā)展到 800 多升,轉(zhuǎn)速從 20rpm 發(fā)展到
80rpm 以上 ;為了提高煉膠設(shè)備的生產(chǎn)效率,進一步改善工作條件,密煉機從原始的裸機發(fā)展到下輔機、上輔
機。密煉機經(jīng)過 100 多年的發(fā)展,幾乎達到極限的水平,但至今尚未突破間歇工作問題。在這過程中,許多
中外專業(yè)科研工作者、科研機構(gòu)和大型橡膠企業(yè)投入大量人力、物力和財力進行連續(xù)混煉技術(shù)的研究,雖然
尚未突破連續(xù)混煉技術(shù)問題,但中外專業(yè)科研工作者對連續(xù)混煉都有以下的共識 :①從間歇混煉轉(zhuǎn)變成連續(xù)
混煉能有效保證煉膠質(zhì)量的穩(wěn)定性以及提高煉膠效率 ;②能節(jié)省大量的能源,據(jù)有關(guān)資料介紹連續(xù)混煉可節(jié)
省能源 50% ;③能改變間歇混煉設(shè)備復(fù)雜的空間布局實現(xiàn)平面布局的聯(lián)動生產(chǎn)線,能有效節(jié)省占地面積和建
筑空間 ;④密煉機在加料后,尤其是超微粉粒的炭黑,在上頂栓加壓時,混煉室體積急劇減小,瞬間形成高
壓導(dǎo)致炭黑等物料從間隙中外逸,造成工作環(huán)境的污染,而在連續(xù)混煉中物料是均勻連續(xù)進入密閉的系統(tǒng)中,
沒有物料外逸的污染問題 ;⑤在相同截面的純膠制品中或純膠的單件橡膠制品中,可以通過連續(xù)硫化配套設(shè)
備或一步法注射設(shè)備實現(xiàn)從原材料到生產(chǎn)制品一次連續(xù)完成,奠定了無人化工廠的技術(shù)基礎(chǔ) ;⑥連續(xù)混煉設(shè)
備易于實現(xiàn)聯(lián)動化、自動化和智能化,能有效的促進橡膠工業(yè)實現(xiàn) 4.0 的目標(biāo)。因此,橡膠工業(yè)迫切要求連
續(xù)混煉技術(shù)的研究和突破。
筆者在大學(xué)的畢業(yè)設(shè)計的題目是“單螺桿橡膠連續(xù)混煉機設(shè)計”,當(dāng)時 1965 年在畢業(yè)設(shè)計時做了粉料的
定量輸送實驗,然后就按普通單螺桿與定量輸送裝置,簡單組成了“橡膠連續(xù)混煉機”,雖然是假題假做,但
橡膠連續(xù)混煉技術(shù)卻一直深藏在我的思維中。隨后,在 1971 年的“單螺桿橡膠連續(xù)塑煉機三結(jié)合設(shè)計小組”(沈
陽橡機廠、青島橡膠二廠、青島化工學(xué)院),我成為三結(jié)合設(shè)計小組的一員,同時負責(zé)設(shè)計塑煉擠出機的螺桿。
通過前期河南風(fēng)神輪胎廠使用的螺桿塑煉機塑煉膠料的對比,觀察到新設(shè)計較小規(guī)格和較大長徑比的塑煉擠
出機,其塑煉效果較好,“夾生”的膠料有較大的改善,這促使我對連續(xù)混煉技術(shù)的成功增強了信心,并認識
到螺桿構(gòu)型是連續(xù)混煉關(guān)鍵部件 ;在隨后指導(dǎo)研究生的選題也著重連續(xù)混煉螺桿構(gòu)型和相關(guān)技術(shù)的研究。如
強制喂料技術(shù)、多組份定量喂料技術(shù)、復(fù)合螺桿構(gòu)型對混煉的影響等。在 2006 年開始把復(fù)合螺桿構(gòu)型的原理
應(yīng)用在“廢舊輪胎連續(xù)復(fù)合脫硫”的中試樣機上,取得了明顯的脫硫效果,首次實現(xiàn)了在脫硫過程中生產(chǎn)出
高強度、高伸長率的絮狀再生膠,其實此脫硫過程的機理基本就是連續(xù)混煉過程的機理,只要適當(dāng)調(diào)整脫硫
溫度和螺桿構(gòu)型,就可以獲得質(zhì)地均勻與致密的膠料。通過對脫硫螺桿構(gòu)型的分析,升華到脫硫過程的四個
機理。
3.2 連續(xù)混煉技術(shù)機理的突破
(1)自強制喂料機理
原先的連續(xù)脫硫機是采用了螺旋強制喂料技術(shù),是一種正位移的喂料技術(shù)。但通過使用,對粉料的喂料
效果不明顯,而且容易產(chǎn)生設(shè)備故障,生產(chǎn)能力在額定轉(zhuǎn)速下也只能接近 300kg/h,生產(chǎn)效率太低了。最終
高機研究了一種自強制喂料技術(shù)的機理,在放棄螺旋嚙合喂料裝置后,設(shè)置了自強制喂料裝置,這種裝置可
以對物料運動自動產(chǎn)生推進物料作快速的輸送運動,從而有效地提高吃料能力達到了大幅度提高產(chǎn)能的目的,
根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場驗證,原來產(chǎn)能不到 300kg/h,現(xiàn)在可以穩(wěn)定達到 700kg/h,甚至達到 860kg/h。
(2)傳熱強度與傳熱總量機理
每一單元的物料要達到脫硫或混煉的目的,其自身的溫度必須達到其自身需要的溫度,因此,在混煉系
統(tǒng)中,必須對物料產(chǎn)生足夠的傳熱強度和足夠的總熱量,否則物料就得不到有效的脫硫或混煉。我們根據(jù)物
料在整個連續(xù)脫硫或混煉過程中,所需傳熱強度與傳熱總量的機理,設(shè)計最快速度的傳熱和獲得傳熱總量關(guān)
鍵件的構(gòu)型和配件。根據(jù)這一機理,我們設(shè)計出由動態(tài)脫硫需 2 ~ 3h 傳熱時間,我們縮短為 13 ~ 17min ;同
時由多螺旋的總長度的 30m,縮短到長度 7m。
(3)剪切強度與剪切總量機理